项目背景:某轮胎胎侧气泡不良品率一直居高不下。项目开始前近半年平均每月达到了10500PPM,对品质、成本有较大影响。
现状陈述:对项目开始前近半年某轮胎不良品进行统计,胎侧气泡共出现1500条,应用柏拉图分析,占不良品第一位,需重点进行解决。
项目范围:上料-压延压出-裁断成型-硫化。
目标设定:某轮胎胎侧气泡不良品率10500PPM,降至5000PPM。
原因分析:
应用IPO微观流程和FMEA等工具分析,找出胎侧气泡不良品率的关键原因为成型湿度、侧压辊压力等8个影响故障的原因;
经过动作分析,确认了钢圈敷贴、成型等4个操作岗有改善空间。
改善方案:
通过观察钢圈敷贴、成型的操作过程,确定其变化根因的基础上,建立标准作业并现场培训,使其稳定,胎侧气泡不良品率已降至8300PPM,并且流程趋于稳定;
成型湿度方面,安装可视化较强温湿度计、用清洁车代替人工擦地;侧压辊转换位置方面,将所有成型机侧压辊调整至压完填充胶末端后进行高低压转换,胎侧气泡不良品率已降至6000PPM,并且流程趋于稳定;
在维持以上改善措施的前提下,通过DOE优化测压辊压力和胎侧厚度,结合生产工艺难易程度和经济性设定范围,将胎侧厚度按照8.9-9.2生产;将侧压辊压力设定在6.46-6.52bar范围内 。稳定一段时间后,某轮胎胎侧气泡不良品率已降至3000PPM。
结果和项目收益:
经过3个月的数据验证,某轮胎胎侧气泡不良品率10500PPM,降至3000PPM;
通过对DOE结论推广至所有成型机,Y的实际已经达到2400PPM,已接近挑战目标;
直接年收益260万元,得到了财务部门的认证。
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