QD75模块和伺服应用的几个问题 点击:795 | 回复:1



abin624

    
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发表于:2010-01-15 23:45:29
楼主

本人在做项目时遇到一些问题,希望能和大家交流,并能得到帮助:

系统:QD75模块 +   MR-J2S-700A放大器  +HC-SFS-702BK电机

问题:

1.我在使用OPR控制的时候(计数方法2控制,即Pr.43=5),但有这么一个现象,用手动方式JOG点动运行电机,电机每动一下停止后会发出轻微的尖叫声,喑喑~~类似这样的声音,但过一段时间就会渐渐消失,就这种7KW的电机有这种现象,其他5KW 3.5KW的伺服系统的电机运行后都不会有这样的现象,不知有谁遇到过这样类似的现象,原因是什么?

2.由于本人无法使用GX -QP,设置参数只好使用向模块缓冲区直接写入的方式进行设置,即在SM402后MOV K20 U18\G80(Pr.50近点狗ON后的位移量),这里有一个疑问,我的位移量是要设置为20mm,这里写入的常数是K20,还是K20000,因为该参数似乎是以um为单位的。

3. 另外一个问题,在写参数时候发现这样一个现象:编辑修改好程序后,执行PLC复位,监视了U18\G80的值,发现进行了更改,之后将SM402 后面的写定位模块参数指令删除,又进行了PLC复位,发现定位模块参数值变回去了,难道缓冲区地址U18\G80,无法像文件寄存器一样保存下来?




abin624

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发表于:2010-01-18 12:23:33
1楼

问题三 是因为 QD75的具体参数1,要PLC READY 从0变为1的时候有效 因此才体现为PLC复位后才有效

其他两个问题还没明白 不知有谁知道的~


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