本文,重点阐述了六西格玛在某轮胎企业的具体应用,并对实施效果进行了分析。
该六西格玛项目要解决的对象是压延帘布,要解决的问题是降低下脚料。
在定义项目为“降低压延帘布下脚料”后,对压延工序前8个月的帘布下脚料进行统计分析,平均每千克压延胶布产生的帘布下脚料为0.0045kg。经分析发现,造成帘布下角料数量较多的主要原因有自硫胶、露白、罗股劈缝、卷取粘边、折子等,故确定该项目的关键输入因素为自硫胶、露白、罗股劈缝、卷取粘边、折子。
通过对主要影响因素进行分析,确定改进目标:将帘布下脚料由0.0045kg/kg(下脚料重量/压延胶布重量,下同)降低到0.0035kg/kg以下。为此,在该工序对影响帘布下脚料的因素进行排查,采取相应的解决措施,并安排专人在2-4个月内解决。
针对个别胶料存在自硫胶等质量异常,及时反馈至炼胶车间保证混炼胶的均匀性,强化工艺执行,减少胶料对压延工序质量影响;针对供胶不足或积胶过多等造成的胶布露白,控制压延速度与供胶量相匹配,提高压延质量;针对胶料热炼不均匀、压延张力小、帘布经纬线松紧不一等原因造成的罗股劈缝,确保供胶量及填料均匀一致,控制好帘布的张力,并根据压延过程中胶布情况及时调整胶布厚度;针对卷取粘边、折子问题,对垫布全部进行整理,更换变形较严重的垫布,及时调整压延弓型辊或扩边器角度,使上述质量问题得到有效控制。
采取上述措施后,第1个月帘布下脚料的比例为0.0041kg/kg,第2个月为0.0036kg/kg,第3个月为0.0032 kg/kg,第4个月为0.0028 kg/kg,4个月平均值达到0.0034 kg/kg,达到设定的目标值,平均每月节约价值超过3万元。
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