深圳某工厂巧用DMAIC提升手机冲压件后板良率:
Define
冲压件产品使用在手机项目上,主要制程为冲压、清洗、镭雕。
自项目开发以来制程良率一直较低。
冲压制程主要不良:开裂、多料
清洗制程主要不良:脏污、变形
镭雕制程主要不良:发黄
选定作为6西格玛项目改善,组建项目改善团队,拟定项目计划。设定改善目标为从78.6%提升至95%以上。
Measure
量测系统分析检验员,IPO识别输入因子和输出的关系,通过C&E矩阵,从42个因子中排序,从中筛选了11个影响不良的输入因子。
对11个输入因子进行FMEA,找出最关键的8个因子。
分别为:
冲压:模具倒角结构、模具冲切结构,花生油;
运输:周转方式
清洗:清洗方式,除粉油
镭雕:镭雕功率,镭雕频率
Analyze
模具冲切结构、花生油、周转方式、除粉油4个因子作快速改善。
改善措施包括制作新冲头,更换冲剪油,更换吸塑盘,更换活化剂,RPN降低,过程能力有提高,快速改善有效。
对模具倒角结构,清洗方式,镭雕功率,镭雕频率4个因子,分别通过双样本假设检验,双比率假设检验,单因子方差分析和回归分析,确定它们为对产品不良有影响的重要因子。
Improve
对以上4个重要因子作改善,通过单因子方差分析、一元二次回归分析验证模具倒角大小1.0mm,清洗挂洗更改为串洗后数量67pcs时,对良率的影响最大。
镭雕功率和频率通过DOE寻求最优参数。
经以上改善后过程能力进一步提升。
更新对应的控制计划,收集数据后制作控制图,三个工序的不良率明显降低且受控。
Control
经过改善后良率为96.53%,大于目标良率95%;
总节约金额52.7万元;
工作能力及改善意识都得到了大幅度提升。
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