南京某公司基于DMAIC降低壳体铸件内部报废率:
D
项目团队成员拟定项目计划,投入解决另一个问题。
这次要解决的是铸件的壳体的不良。产品开发阶段试生产废品率高达35.5%,其中粘砂、砂孔等缺陷占废品数量的83%。
选定作为6西格玛项目改善,设定改善目标为内部废品率由35.5%下降至≤20%。
主要不良:砂渣孔、粘砂
M
定义过程流程,对砂渣孔和粘砂不良运用鱼骨图分析,通过因果矩阵,确定浇注系统、型砂性能、型腔散砂、浇铸温度为主要原因。
FMEA分析的潜在失效模式为浇注系统各部分比例不合理、型砂紧实率过低、漏放陶瓷过滤块、浇注速度过慢。
收集数据,对浇注温度测量,不良品判定作量测系统分析。
A
对浇注系统分析,确定设计不合理造成局部过热,导致参数不良。
型砂:采用细粒砂和提高砂型的紧实率均可减少机械粘砂。
I
试验最佳型砂配方控制条件,提高型砂紧实率,对FS粉加入量、膨润土加入量、新砂加入量3个关键因素做DOE试验。得出三个因子的加入控制量,并通过假设检验,确定改善效果显著。
浇注系统改善通过头脑风暴,确认2个方案,
从分型面开设3个内浇口;
内浇口底部,增大环形浇道面积。验证后选择方案2。
改善后过程能力提升,废品率假设检验降低,废品率趋势降低。
C
修改完善模具;修改控制计划;砂型紧实率使用控制图管控。
经过改善后废品率小于20%,总节约金额44790元/年。
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