反渗透系统运行久了,就会出现行不稳定,反渗透膜污堵迅速、清洗频繁;直接影响生产。某脱盐水装置设计产能为420m3/h,预处理水源来自中水回用、河水净化系统。
现存在一些问题和措施:
(1)预处理水质复杂,药剂种类多:因各分厂生产工艺要求不同,药剂投加量也各不相同,循环排污水中药剂残留量高达70×10-6;
采取的措施:暂停中水使用,反渗透膜污堵速率降低。对各分厂循环水使用药剂与脱盐水站使用的药剂进行兼容试验。
(2)保安过滤器滤芯脱落频繁,反渗透膜污堵迅速、清洗频繁:一级保安过滤器和化学清洗保安过滤器存在缺陷①滤芯安装形式为直接插入花板孔,没有固定装置,在设备运行中容易晃动,造成污染物泄漏。当受到瞬时冲击时,滤芯容易脱落。②化学清洗装置保安过滤器在化学清洗循环时,清洗出来的污染物再次进入反渗透膜流道,致使反渗透膜元件清洗无效果,越清洗越差。
采取的措施:①更换保安过滤器,符合规范的保安过滤器结构如图所示。②按时检查保安过滤器进出口压差,达到0.1MPa时更换滤芯。
(3)预处理水箱防腐层脱落:脱盐水系统预处理各级水箱内部均采用聚脲防腐,因使用时间较长,超滤水箱防腐层严重脱落,在保安过滤器滤芯失去截留作用时,进口膜流道堵塞,造成一段压差较高,清洗无法去除。
采取的措施:超滤水箱重新做防腐后,堵塞状况好转。建议各级水箱重新做防腐,并在脱盐水装置界区内新建一个多功能水箱作为备用。
(4)膜结垢污堵:预处理水硬度高,pH值不稳定,水质波动大,反渗透回收率百分之75,盐分的浓缩会导致钙镁离子浓度升高,碳酸钙、碳酸镁在反渗透膜上析出,造成结垢污堵。
采取的措施:①将阻垢剂投加量由3×10-6调整为4×10-6。②在反渗透进水总管上投加盐酸,调控pH值在7.5左右,解决结垢造成的污染问题。
(5)反渗透清洗阀门内漏:部分反渗透清洗阀门存在内漏情况,在清洗过程中清洗液被不断地稀释,影响清洗效果,造成药剂大量浪费。
采取的措施:采用探测法排查内漏的阀门,发现多只阀门内漏,并对其进行更换。阀门更换后,反渗透循环清洗时的药剂浓度得到有效控制。
通过改进工艺,调整药剂和投加量,低压冲洗膜表面的附着物,加大预处理进水指标的控制,反渗透膜运行周期延长2倍多,为反渗透系统长期稳定运行提供了保障。
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