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步进驱动,半流时会产生位移? 点击:2415 | 回复:57



swift1972

    
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发表于:2007-07-09 11:55:00
楼主
我用了几家的三相步进电机驱动器,都发现当驱动器进而半流状态时,电机会微动一下,在我的系统里对定位精度是有一定要求的,这样的微动对定位精度的危害很大,而且微动的量是无法测知的,也就无法补偿掉。电机在空载的情况下,也同样会在半流时动一下,将驱动器的半流功能关闭后,一切正常。不知道步进驱动器的半流功能都是这样的,特地在这里请教各位高手一下。



swift1972

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发表于:2007-07-19 14:50:00
41楼
To 波恩:

  订正刚才上面的一个数据,运动速度是320mm/s, 不是50mm/s,50mm/s是其起步速度。
   

swift1972

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发表于:2007-07-19 15:01:00
42楼
To 刘岩利:
  
   现在我已经知道步进驱动器在进行全/半流切换时是无法保证电机不动的,而且由此引入的误差在我的系统中会随机地累积,因此我基本上已经放弃了这方面的努力,目前关闭了驱动器的半流功能,只是减流使用以避免其高发热量。

   伺服永远在动,这我知道,伺服系统整定完成时的误差在正/负一个脉冲。因此我有一个问题想请教刘版主,如果系统总是不停地在做点位运动,就是起起停停的运动,而伺服系统在每次定位误差时的误差总是少一个脉冲,这样误差累积起来,多次运动之后累积的误差会很快突破精度限制。但实际在使用中的伺服系统都没有出现这个现象。可能是我前面的这个假设在实际中根本是不存在的?

波恩

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发表于:2007-07-19 21:04:00
43楼
320mm/s的运动速度,不算太低了!
另,无论是伺服还是步进半流,只要不丢计数,其定位微动都应该是不会累计的。

swift1972

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发表于:2007-07-20 09:11:00
44楼
To 波恩:

   首先还是感谢波恩版主的回复,工控运控论坛对我来说真是相见恨晚啊。

   对于伺服系统来说,伺服电机的光栅编码器是整个系统定位精度的基础,如果光栅计数不丢,伺服驱动器就始终知道电机目前的准确位置,因此,即使是在某个定点处的定位误差在正/负一个脉冲,这个误差是不会累积到下一个定点,这是比较容易理解的。

   但对于步进驱动器的全/半流切换引起的电机微动,因为步进系统并没有伺服的编码器,所以无法在系统中“记录”下这个微动,因而从广义的角度来看,这种微动相当于丢步,虽然不是传统意义上的丢步,但最终对整个系统定位精度的影响和传统的丢步是一个效果。因此,对于典型的开环步进系统来说,这个微动引入的误差就会随机地累积,最终对系统的定位精度是一个严重的损害。

   以上是个人的愚见,不当之处希望不吝赐教。

lg_006

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发表于:2007-07-20 10:27:00
45楼
这种微动和丢步,确实不同。这种波动只出现在半流切换的瞬间。在理想条件下,即负载无力距只有惯量,而半流保证电流精度的情况下,电机波动后会回到原位。误差是不会累计的。

swift1972

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发表于:2007-07-20 11:40:00
46楼
To lg_006:

  感谢您的回复。我的系统中一部分步进电机带的负载是无力距只有惯量,另外一部分带的有力距也有惯量。您说的“电机波动后会回到原位,误差是不会累计的”对我有些启发,等我在机器上试试效果再说。

波恩

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发表于:2007-07-20 14:53:00
47楼
“lg_006”对步进的解释更细致,就是这个理,对于步进而言,下一步必然是顺序进行的,因而不会因半流微动“失位”而造成步序的偏差。

刘岩利

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发表于:2007-07-20 18:17:00
48楼
"这个微动引入的误差就会随机地累积,最终对系统的定位精度是一个严重的损害。"
只要没有动到一个整步的程度,就不会累计,从“半流”到“全流”的时候,自然就恢复了原来的位置,可能由于磁滞有一点误差,但是磁滞带来的误差,也是不会累积的。

swift1972

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发表于:2007-07-21 08:41:00
49楼
再次感谢两位版主以及lg_006的回复,能在工控网的运控论坛认识你们,真是倍感荣幸!

李劲松

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发表于:2007-07-22 22:52:00
50楼
TO:swift1972:
    不知道你说的是四通的哪个型号驱动器?2803我用过,特点是高速特性比较好,转到1000RPM力矩下降不多,带小负载时甚至转到几千RPM;但是其大小步比较突出,还有脉冲累积现象;半流是否微动没留意;你可以试试看雷赛的MD556,发热小细分也比较均匀,大小步现象不明显,脉冲累积大约小于2个(128细分),他的缺点是跑不快,700RPM以上声音就怪怪的,容易丢步,不过后来还是用了雷赛的。

swift1972

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发表于:2007-07-23 08:53:00
51楼
To 沙边小李:

  非常感谢您的回复,这两家的驱动器我都试过,四通的型号是30806,雷赛的型号是MD560,目前机器上用的还是四通的产品,但雷赛的正在做实验,看其高速和加速性能如何再说。这两家的驱动器的特点您已经从一个使用者的角度总结得比较“入木三分”了,我的使用经验和您是一样的。为什么雷赛和四通的比高速性能比较差,从驱动器的耐压可以看出来一方面的因素,四通30806的耐压是70V,而雷赛的是50V,且不建议用接近50V,这样加速和高速性能不好是容易理解的。

swift1972

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发表于:2007-07-23 09:21:00
52楼
To 沙边小李:

  非常感谢您的回复!两家公司的驱动器我都用过,四通的我正在用的是30806,雷赛的用的是MD560。目前我系统上还是用的四通的产品,但雷赛的也正在做实验,主要是看其能否满足加速和高速要求。

  您对这两家驱动器产品的优缺点的总结入木三分,个人深表赞同。其实从两家产品的耐压上也可以看出高速性能上的差异,四通的耐压是70V,而雷赛的是50V,且不建议用接近50V的电压,但这应该这是一个方面。之所以还在试雷赛的东西,就是觉得它发热小,细分均匀些。全流到半流切换时,两家的产品都会引起电机的微动,已经试过了,而且从本贴前面的讨论也可以知道,这基本上是无法避免的。

北京步进

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发表于:2007-07-23 11:10:00
53楼
希望老师能给机会试试我们的步进电机和驱动器,肯定会让您满意,谢谢!jiangjq2008@yahoo.com.cn。

swift1972

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54楼
To 北京步进:

   如果是好东西,不愁没有人知道。

   我们公司在深圳,如果你们这边有销售和技服人员,也欢迎你们来试。

北京步进

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55楼
敬请联系深圳研控0755-86142288,我们是其北京办,谢谢!

swift1972

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56楼
To 北京步进:

  你早说你是研控的啊,呵呵。

  你们的产品早拿到我们公司了,现在正安排做测试。

天是蓝的,夜是黑的

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发表于:2007-08-03 14:28:00
57楼
可以考虑一下用斯达特,新三相的

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