广州某汽车公司本次的六西格玛项目要解决的对象是全钢巨胎,要解决的问题是提高一次性合格率。
在定义项目为“提高全钢巨胎一次性合格率”后,对前7个月全钢巨胎进行统计分析,一次性合格率只有82.02%。经分析发现缺陷类型主要有缺胶(占不合格品总数的65.38%)、胎里漏线(15.38%)、临票打折(7.70%)及其他(11.54%),故确定该项目的关键输入因素为缺胶和胎里漏线。天行健六西格玛顾问通过对主要影响因素进行分析,确定改进目标:将全钢巨胎一次性合格率由82.02%提高到90.00%以上。计划在3个月内实现。
造成全钢巨胎缺胶和胎里漏线的原因及解决措施如下:
(1)职工操作技能差、速度慢、装胎不正、临票放置不规范、责任心不强。为此,加强职工的工艺理论和操作技能培训,严格上岗制度;规范临票(特别是上模)的放置;加强质量教育,认真学习质量管理体系和工艺规程内容,增强职工责任心。
(2)模具降温不到位、吹水不净、阀门漏水漏汽、模具设计排气不合理。改造模具,在适当部位加设排气线或排气孔;严格保证工艺要求,降好模温,吹水彻底;对泄漏阀门及时更换或采取其他避免措施。
(3)胎坯缠绕不均、胎坯超期存放、烘胎时间不足、擦胎不到位。严格工艺操作,保证烘胎时间,并按顺序使用;胎坯无粉尘、油污、杂物等,严格按要求打毛;胎坯表面平整,异常部位修补完善后才能使用。
(4)胎坯没撑好、使用前互检不仔细。要求上工序做好胎胚放置,并指定专人负责;硫化前检查要仔细,责任到人,若有异常及时处理;对出现的问题加大考核力度。
按照上述措施实施后,第1个月全钢巨胎一次性合格率达到90.21%,第2个月达到90.91%,第3个月达到91.88%,平均达到91.03%,超过90%的计划目标值。
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