昆山某汽车公司整个六西格玛项目运作步骤分为五个阶段,分别为:定义阶段、测量阶段、分析阶段、改进阶段、控制阶段,每个阶段都是培训与项目实施和辅导交替进行,以确保理论和实践相结合。
问题陈述:轴承座焊缝漏气是指总成试气是发生的漏气现象,半年以来焊缝漏气不良率一直徘徊在1%左右,缺陷的直接原因就是焊缝有细微的气孔造成,所有的不良品需要重新打磨抛光和重新焊接,需要大量的人工和物耗,而且严重影响了生产效率。
指标名称:轴承座焊缝漏气不良率
基线:1.03%(近半年的平均水平)
目标:0.7%
项目范围界定:热压加工、机加工、焊接、总成试气
团队架构和分工: 焊接部主管为项目组长,团队成员来自不同的职能部门,明确了组员职责
项目日程计划:项目总周期为5个月,对每个阶段都做了日程规划
会议章程:明确了项目组会议章程
收益预估:预计有形收益50万元以上/年;无形收益:培养六西格玛人才;优化工艺,提高企业竞争力。
度量现况:
测量系统确认:总成试气的测量系统属性一致性分析结果达标;
过程能力分析:指标的过程Z值=2.31,小于4,有很大的改善空间;
缺陷形态分析:分布图片、数据、文字说明
搜索因子:
通过流程分析、鱼骨图、FMEA等分析筛选,初步确定了:
气体流量、员工技能、焊接区域表面不净、空气流动等6个潜在关键因子
根据抽样调查,发现确实存在焊接区域表面不净问题;焊接区域靠近门窗,空气的流动的确是一个风险因素,所以小组果断采取了有效的快速改善行动,措施落实后,焊缝漏气缺陷有一定程度的改善。
分别对气体流量等焊接参数、员工技能等因子展开深入评估分析,利用六西格玛工具--假设检验、方差分析,最终锁定了:气体流量和员工技能等确实都是重要因子。
首先比较员工焊接操作方式的差异,根据金牌员工制定标准的焊接操作方法,对焊接员工进行全面的培训和考核,其次焊接气体流量等焊接参数进行DOE设计优化,确定了最佳的工艺参数并进行了试产验证,结合之前的快速改善措施带来的综合效果,焊接漏气缺陷不良率下降到了0.5%以下:
项目组在改进阶段达成项目目标后,控制阶段主要任务是监控各项因子按照既定的方案来执行,使得项目指标稳定,将项目成果长期维持并最大化。项目组在控制阶段主要做了以下工作:通过标准化和制定质量控制计划将改进成果固化;对相关员工培训,将项目组获取的知识和方案传递给具体操作实施人员,通过培训和考核,使其熟练掌握新的方法;项目指标的长期控制,项目组指导生产部门设置了P控制图来监控产品焊缝缺陷的变化,及时识别和消除异常波动。
项目成果
项目达成了目标,轴承座焊缝漏气的不良率下降到0.5%以下
项目收益约为:RMB 55万/年;
由于一次性良率的提升,准时交付率明显提升,提高了客户满意度;
通过项目运作,培养了一批绿带人才。
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