深圳某公司应用六西格玛黑带培训的方法降低生产成本的项目是典型识别浪费、消除浪费、降低成本的项目,有效地解决了液晶电视生产过程中出现的问题,达到了降低成本,提高生产效率的目的。
一、定义阶段(D)——发现浪费
文章以生产数量最多的S50Air_N3P机种为对象进行研究,其生产流程如下:LCM组装-LCMFI画检外观检-包装-运输至仓库+过账-panel运输至SI-拆包装-SI组装-画检外观检
通过模特法和公司现有的工时数据库得到模组段(BM01线)作业工时如表1所示。
由表1统计可得LCM组装段直接人力为66人,直接作业工时为1042.88s,线平衡时间=23.25s,线平衡损失率
表1S50Air_N3PBM01线工时/人力分析 :
续表 :
由表1得出本文改进的目的有两个:一是平衡LCM段生产线,合理安排工序和人员;二是实现模组和整机一体生产减少LCM测试+包装段产生的浪费。
人力成本除了受直接人力(流水线上的操作员工)影响外,间接生产人员包含物料员、工单员、领班、成品入库员等也会增加人力成本。改善前BM01线间接人力安排情况为:领班×2、随线维修×3、分析修理×8、内拆捆×6、外拆捆×5、工单员×1、报废员×1、成品组×3,共计29人。
二、测量阶段(M)——收集浪费数据
VSM-价值流分析:根据调查,该厂生产线24小时进行工作,两班倒,每班有1个小时的休息时间,产品合格率为92%,客户需求日均产量为4200台,因此节拍=17.35s,改善前价值流程图如图1所示。
三、分析阶段(A)——分析浪费
1、制程失效模式和影响分析
用FMEA分析取消LCM测试+包装段可能产生的失效模式和由此带来的影响。
由表1可以看出导入虚拟一条龙,各制程变更失效风险R.P.N<100,无必须改善项目,所以LCM制程中的画检、外观、包装、仓储可取消;运输方式可变更。
2、八大浪费分析
对LCM组装过程的分析和现场观察,运用ECRS和动作经济原则,用5W1H提问技术对每个工序逐一剖析发现投背板存在搬运的浪费,贴高温胶带&放置反射片、卡前框、锁前框(包括锁天侧螺丝、锁地侧螺丝、锁左右侧螺丝和翻转模组)工序存在等待的浪费,这些浪费都是需要改善的。
3、间接人员工作饱和度分析
根据每种料件数量、每次配送的数量、备料和行走时间、配送每个料件到工位时间可以计算出每种料件所需的人力,所有料件所需人力相加得到LCM物料员的需求人数。经过现场数据的收集得到各物料需求人数如下:背板×0.12、lightbar×0.04、铝基板×0.28、反射片×0.1、导光板×0.16、扩散片×0.06、0°棱镜片×0.06、90°棱镜片×0.06、DBEF片×0.07、中胶框×0.23、OpenCell×0.13、前框×0.46、T-Con板×0.25、T-Con盖板×0.15、PCB盖板×0.61。所以理论人数=2.78,配置人力3人,工作饱和度=2.78/3=92.7%,物料员由6人减至3人。对于WIP维修、VLRR维修、在线维修人力根据日产能、不良品率、维修能力计算出理论人力和实际配置人数,不良率控制在2%,WIP维修应配置2人,VLRR维修配置2人,在线维修配置2人。
四、改进阶段(I)——消除浪费
对上述存在浪费的站位动作分析做如下改进:
(1)投背板站位:移除工作台,取背板后直接放在线体上,撕除背胶,节约工时3s,减少1人。
(2)贴高温胶带&放置反射片站位:由作业员2贴附高温胶带,并将贴附顺序变更,减少1人。
(3)卡前框站位:卡前框站位由一人作业,减少1人。
(4)锁前框站位:取消2名作业员,工位重新调整,减少2人。
(5)投放垫片站位:导入一条龙后,无须拆箱、去PE袋;由2人放置垫片并投放机器,减少1人。
(6)翻机器站位:取消两名作业员,由两名作业员翻转机器,减少2人。
(7)卡拉OK测试站位:取消TVB面作业员,A面作业员插PIN、测试、拔PIN,减少1人。
(8)贴纸箱标签站位:取消贴封箱贴站位,分解动作。贴纸箱label动作,由投附件人员做;贴封箱贴由堆机器站位做,减少1人,人员利用损失降低37%。
经过上述分析改善统计改善后的直接人力为61人,直接作业工时为1026.84s,线平衡时间=18.70s。
图1:改善前价值流程
表2:导入虚拟一条龙LCM端制程变更潜在失效模式和后果分析(FMEA)
线平衡损失率。
改善后BM01线间接人力安排情况为:领班×1、随线维修×2、分析修理×4、内拆捆×3、外拆捆×5、工单员×1、报废员×1、成品组×1,共计18人。
五、控制阶段(C)——使浪费不再发生
在控制阶段要将模组和整机的生产过程作业标准化,从生产的工序、作业人员和作业时间进行标准化,利用标准化对整个生产过程进行控制,然后对作业人员培训,让取得的成果固化。
3改善效果评估
导入虚拟一条龙,取消检验、中间装箱,存储,拆包流程,LCMpanel组装后装车,直接运输至SI使用,实现虚拟对接,使Panel零库存并节省人力,主要生产工序由56个工位减少到44个工位。改善后制程价值流程图和取得的成效如下:
图2:改善后价值流程
VSM(厂内制程价值流)
表3:改善前后效果对比
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