上海某工厂应用DMAIC减少偏心套轴承转动不灵活:
电机2002年试生产,在该产品的加工生产的一些关键环节,产品返修情况较严重。
其中,中心传动组件中的偏心套装配的返修率为5%左右,大约有66%左右的缺陷是由于轴承转动不灵活造成的。
由此引起的返修大约占总装配量的3.3%左右,按2003年预计的定货量计算,导致的成本损失大约为396万元。
设定目标,将轴承转动不灵活引起的返修率从3.3%降低到0.7%以下。预计财务收益312万元。
组建团队成员及设定项目的计划。
通过产品树图和流程图确定问题发生的组件及零件。
柏拉图显示转动不灵活为主要不良。
收集数据,运用卡方检验,偏心套轴承转动不灵活的缺陷随时间变化非常显著。
因果图分析转动不灵活,识别4个主要原因:装配尺寸、轴承装配、零件精度不够,技术水平。
对测量系统作MSA分析,重复性=95%,再现性=90%符合要求。
收集人员操作、装配尺寸和轴承安装尺寸的数据,用BLR 二项逻辑回归对数据进行分析,显示轴承安装尺寸1的影响显著。控制轴承安装尺寸2<16.85时,不灵活度可小于0.7%
对于轴承安装尺寸2,使用DOE,确定更改工艺的方法。找出安装材料和加压时间对结果有显著影响。
FMEA分析风险结果:目前控制加压时间的方法不充分,在改进了控制方法-增加I-MR控制图监控加压时间,使风险降到可接受水平。
修改完善控制计划;增加对于零件特性的SPC控制。
更改作业流程,在组件压合时,使用薄材,加压时间0.5使安装尺寸≤16.85。
跟踪改进效果,过程稳定,过程能力达到2.5,不良DPMO 0.62%,达成目标。
项目收益年度可节约381万元。
楼主最近还看过