步进马达作加减速控制问题 点击:2205 | 回复:15



放晴

    
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发表于:2015-11-12 20:04:31
楼主

      步进马达拖动一物体做直线往返运动,从上至下依次有x1、x2、x3、x4四个接近开关,分别是上限、上减速点、下减速点和下限。假设物体从“上限”开始,先加速到一定值,再匀速运动至“下减速点”,减速到一定值,到达“下限”时停止;一定时间后,做反向类似运动,依此循环往返

   


1、其中加减速运动控制,用的是三菱FX-3SA plc,用了RAMP指令和PLSV指令,现在由于需要的细

   分数较高(51200个脉冲每转),速度又不能太慢(至少4r/s),问题是FX-3SA中RAMP指令最大

   只输出32767HZ的频率, 不符合要求,又没有找到其它符合要求的功能指令,难道将RAMP指

   令的运算过程用程序表达出来,来代替RAMP?

   

   注:FX-3SA中带加减速的定位控制指令另有ZRN、PLSR等,但要么需要设置脉冲数(本负载惯

   量大,摩擦大),要么不能设置加减速时间。


2、步进马达运转时一直有振动声,加减速时还有啸叫,降低频率和调整加减速时间后,只是现象

   不那么剧烈了,但是速度太低,加减速时间较长,不符合实际要求;提高细分数也有改善,但

   是出现“1”中问题。这是怎么回事?

       

       驱动器电源为ac20-60/dc20-80,马达6A、12N.M,配24V、12w开关电源,是不是供电电

   压太低,电源功率较小,导致输出力矩小?


   

                                                                                                                                                                                                                      





雪峰山孤狼

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发表于:2015-11-12 21:18:47
1楼

马达电流6A你配置0.5A的电源,你实在牛叉!

你的电源最低100W,推荐150W!

明纬电源150W才100块钱,我实在服了楼主!

放晴

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发表于:2015-11-12 21:44:05
2楼


回复内容:

对: 雪峰山孤狼 马达电流6A你配置0.5A的电源,你实在牛叉!你的电源... 内容的回复!



120w


刘岩利

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发表于:2015-11-13 09:00:37
3楼

电源电压是不是太低,这个要看您电机的电动势系数和您需要的最大转速,以及电机线圈内阻和您需要的电流,两组分别相乘再相加,就是您需要的最大电压。另外 ,这个电压算出来以后,还要看看驱动器和电机的最大耐压,从三个数里挑最小的来用。


不过,很多电机根本不标这么多参数,还要一个办法大致看看目前的电压够不够用。在驱动器的两相线圈上分别串个大功率的小电阻,在电机跑最高速的时候,用示波器看看电阻两端的电压波形。对于高细分的驱动器,看到的应该是很象正弦的波形,如果正弦的波形顶部被削了,那就是电压不够。提高电压有改善性能的余地。


电源这个东西,不是按照功率选的,是按照电流/电压来选的。上面的方式选顶电压,然后根据驱动器指标/电机指标/自己的需要 选定电机电流,然后至少加50%(如果是两相电机)来确定电源电流。


至于您说的其它现象,那就是步进电机的基本特性了——加速能力差、低细分时有明显振动,甚至还有丢步和堵转。


liaohuanbin

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发表于:2015-11-13 11:37:18
4楼

步进电机本来就是加减速不能太快,并且低速会有共振现象,所以加速都是不能从0开始加速,要避开共振频率才行。

又想速度快,又选择步进这便宜的机件来做,服了你,选择伺服电机什么问题都没有

放晴

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发表于:2015-11-13 22:00:35
5楼


回复内容:

对: 刘岩利 电源电压是不是太低,这个要看您电机的电动势系数和您需要... 内容的回复!



谢谢刘老师

对于电压问题还是不太懂,请问老师你有没有相关资料推荐下

小弟初入工控行业,很多不太懂。以前觉得步进简单,真正遇到问题了,才晓得自己好多不足,很多东西都是似懂非懂


 



放晴

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发表于:2015-11-13 22:32:09
6楼


回复内容:

对: liaohuanbin 步进电机本来就是加减速不能太快,并且低速会有共振现象,... 内容的回复!



谢谢前辈


当时将零速启动改为低速启动,效果确实改善了,但加减速时振动啸叫(嗡——一声,声音好大)现象仍明显;

又加长加减速时间,有好转,但不大;

又查资料得知,细分越大,相电流变化曲线越接近正弦波,即力矩变化越平滑,运动越平稳,但是细分大了,如“问题1”,速度又跟不上了。。。

又感觉输出转矩较小(调试时都是低速运行的,约4r/s,速度大了就堵转了),就用ac48V——还是没有多大改善;

问厂家也没办法,最后说这驱动器是普通的,推荐DSC驱动器。。。(86电机,8611驱动器,都是上海四宏的)

无语了

哪位大神知道解决办法呀?请教了!


补充:其实就是个提升送料装置,提升重量10kg左右,具体问题就是加减速啸叫声大,运行

          振动大,输出力矩小(速度稍高点,就提不动了)


刘岩利

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发表于:2015-11-14 09:29:55
7楼

其实,最简单、有效的解决办法就是换成伺服电机。在现有的步进基础上,提升的余地有限。


对于电压问题还是不太懂,请问老师你有没有相关资料推荐下

作为一个光学专业出身的,目前卖控制卡的人,推荐关于电机驱动原理的资料,这个,中学物理课本算不算?


小弟初入工控行业,很多不太懂。以前觉得步进简单,真正遇到问题了,才晓得自己好多不足,很多东西都是似懂非懂

步进电机用起来是简单,但是性能局限也大。世界上不会存在价格便宜、使用简单还性能卓越的东西。

放晴

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发表于:2015-11-14 12:59:40
8楼


回复内容:

对: 刘岩利 其实,最简单、有效的解决办法就是换成伺服电机。在现有的... 内容的回复!


换成伺服电机是行,但提升架本来卖价就不高,换了就真心没钱赚了

实在不行,弄个三相异步电机,加个变频器,感觉成本还低点

其实精度没啥要求,只要上下限减速停止时别发出太大撞击声就行,这个可以在机械上解决,加上缓冲装置

刘岩利

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9楼

如果对定位精度没有要求,伺服太贵了。就按你自己想的,用个三相异步电机挺好。

Smile-lyc

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10楼

希望大家多关注求助帖。

放晴

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11楼

谢谢各位前辈

现在厂家推荐了一款DSP驱动器,感觉还行,振动较小、加减速啸叫问题都有改善,算是勉强能用了


yinjian95267

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发表于:2016-05-06 08:38:51
12楼

回复内容:

对:放晴 回复内容:对: liaohuanbin 步进电机本来就是加减速不能太快,并且低速会有共振现象,... 内容的回复!谢谢前辈当时将零速启动改为低速启动,效果确实改善了,但加减速时振动啸叫(嗡——一声,声音好大)现象仍明显;又加长加减速时间,有好转,但不大;又查资料得知,细分越大,相电流变化曲线越接近正弦波,即力矩变化越平滑,运动越平稳,但是细分大了,如“问题1”,速度又跟不上了。。。又感觉输出转矩较小(调试时都是低速运行的,约4r/s,速度大了就堵转了),就用ac48V——还是没有多大改善;问厂家也没办法,最后说这驱动器是普通的,推荐DSC驱动器。。。(86电机,8611驱动器,都是上海四宏的)无语了哪位大神知道解决办法呀?请教了!补充:其实就是个提升送料装置,提升重量10kg左右,具体问题就是加减速啸叫声大,运行          振动大,输出力矩小(速度稍高点,就提不动了)     内容的回复:

86电机估计不行 扭矩太小 换110试试 

lknzzf

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13楼

学习下       

zhangjun6525

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14楼

dddddddddddddd

mix02

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15楼

0.6A的实在是太小了点吧,不怕死机


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