广州某工厂应用DMAIC提高注塑件单机生产日产量:
D
项目团队依据以下,确定6西格玛改善项目:提高单机日产能。
注塑日产量与总装厂日需求差异过大
依靠外部资源比例大(30%)
注塑提前期达10天以上,库存资金周转天数达15天以上
按原有的改善方法,目前注塑产能已近极限水平
设定改善目标:以6-8月为基线,提高5.5%。组建项目团队,拟定推进计划。
M
评估量测系统-合格品的检验的MSA,一致性偏低,对操作者培训后,再次进行MSA显示可靠。
工程能力分析,显示单机日产量不稳定。
定义过程流程图,对产前准备作树状图分析,找出17个可控因子,
转模、工艺调试流程图分析,找出17个可控因子,
注射成型生产流程图分析,确认对应106个因子。
C&E矩阵对140个因子进行分析,导出37个重要因子。
对37个主要因子进行FMEA分析,对11个因子作即时改善计划。二次FMEA后,4项RPN值降低。
A
对6项变量制定数据收集计划,以量测对成型周期和无作业工时率的影响。
员工技能对单机日产量无显著影响,但由于新员工作业散布比较大,需对新员工进行操作技能培训。
转产时间分析显示上模、下模、调试成型参数是影响转产时间的重要过程,对之作动作时间分析,并制定改善措施和实施计划。
改善效果显著。无作业工时率比改善前下降14.9%。
成型周期的柏拉图显示冷却动作为主要因素,系统图分析,对7个因子制定改善措施和计划。
I
对工艺条件进行DOE分析,优化改善。确定成型周期的最佳值,及保压时间、回料速度、射料速度、冷却时间、保压位置、回料背压的最佳条件参数。改善后成型周期缩短8.8%。
对于DOE的使用,推广到在生产的产品,并制定注塑成型DOE作业指导书,对车间管理和技术人员培训,使DOE成为今后日常工作的一部分,进一步缩短所有产品的注塑成型周期。
3次FMEA确认,初期问题点全部得到改善。
单机日产量提升至1900件以上。
C
修改控制计划;对7个文件作改善。
开发实施6个防错装置/方法。
经过改善后目标达成率11%,与标杆水平的差距缩短率90%,取得了财务收益。
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