某电子公司聘请天行健公司全面推动六西格玛管理,结合实际问题进行此项制程参数的设计,找出最关键的因素加以改进,提高效益。
首先成立多部门合作的改善小组,由品工主导、制程工程师、工艺工程师、品管等成员共同设计制程参数。天行健管理顾问公司提出的目标是制订合理的制程参数,在一个月左右提升良率到95%以上。
正常情况下阳极表面处理良率可以稳定在95%-98%之间,但是参考原定的表面处理工艺,基本上都有10%-30%的不良品。
产品经过整个表面处理工艺后,通过目视检验外观。检验条件:在800lux-11OOlux(勒克司)的照明下,翻转180度,眼睛和产品距离30cm。为了避免人工错判,我们设计了透明比对板,凡有25%灰度无法遮蔽且长大于12mm,宽大于0.1 mm的黑线则判定为不良品。我们分别让3名品管检验同一批100pcs产品,其中5件不良品,对判定的重复性和再现性进行了计算,AR&R=95.2%,因为此数值大于95%,可以接受此测量方法的可靠性。
我们经过对加工过程中的各种不同变量、参数的整理,进行鱼骨综合分析了化学抛光工站的输入变量的影响,于是我们设计了多种对比试验和正交试验,对比调整后的结果,通过排查法,发现此不良现象产生的原因有以下三点:
第一,与阳极处理设备有较大关联。该产品在试做线(小槽)试样时良率较高,但是十月份一转入正式量产后在量产线生产时(大槽)黑线不良有提升趋势。
第二,与槽液的配比有所关联。重新更换槽液或者加槽液调整化学抛光槽中的mp/s值(磷硫酸比值),良率有所变化。
第三,与制程参数有较大关联,通过调整化抛时间和槽液的温度,良率有较大的变化。
通过天行健咨询公司的研究,运用DMAIC对比试验和正交试验(DOE),共计运行64组试验,从大量的试验结果和数据中,得到了有效的改进方法得到以下显著的效果:
1、成立了多部门合作的改善小组,由品工主导、制程工程师、工艺工程师、品管等成员共同设计制程参数。
2、制订合理的制程参数,得到了有效的改进,在一个月内废品率从1O%,下降到了5%。
3、经过三个月的工作,最终废品率在阳极工段下降到2%以下的水平。
4、大力提高了经济效益,经济效益在每年900万元以上。
通过DMAIC方式,该企业看到了形成解决方案的全过程,也看到了该过程的价值,同时也认识到6SIGMA系统所具有的潜能。
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