北京六西格玛管理在磁头质量改善项目中的应用 点击:176 | 回复:0



天行健陈

    
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发表于:2020-12-23 10:07:26
楼主

北京六西格玛管理在磁头质量改善项目中的应用


根据六西格玛管理定义阶段的成果,明确了我们项目的任务是改善磁头外观缺陷坏品,目前的基线水平是10000DPPM, 3.82σ,公司期望达到的目标是5000DPPM。


通过制作SIPOC流程图来识别关键过程、影响过程的输入因素和输出指标。可以从SIPOC流程图可得到关键的子过程、输入指标、过程指标和和输出指标。针对这些指标,如Bonding高度差、Profile、胶槽深度、对准值等,为了保证其数据的准确性,更好地监控过程,需要确认它们的测量系统的有效性。


安排员测量并记录了10个Jig的胶槽深度,每个检测员对同一Jig测量3遍。原始数据如表1所示:


原始数据


MSA结果


根据图2分析结果,从以下方面可判断此测量系统是有效的,可信的。


①每个组成的原因在总方差中所占的百分比%Contribution(%TV)=1.68%<2%可接受;②P/SV(%R&R)二6σ_ms/6σ_total=12.9696<15%,可接受;

③Number of Distinct Categories显示计量器有足够的分辨率=10,可接受。


接下来需要对关键过程作出详细流程图,并通过分析流程图来规范每个过程的作业流程和员工的操作步骤。在原有流程的基础上,采用ESCR原则、5W1H原则和动作经济原则来整合分析整理工序流程,消除不增值的操作,消除风险动作,优化员工操作,来确定标准作业时间并保证了产品的质量。


ESCR原则


现以BCM清洗转Tray过程的流程图为例,说明流程图在过程质量控制中的应用,如图3所示:


BCM转夹具详细流程图


从图3所示的流程图可以很清晰地反映转夹具过程中设置的质量控制点,也能表述每个步骤需要使用的检验资料和依据,整个流程图体现了转夹具过程中的质量控制计划;管理人员业也可以借此作为过程检验员的培训和检验作业指导。


通过第一轮的流程优化,消除了流程中的一些基本问题,这时我们的缺陷率也得到了一定的改善,缺陷率从10000降到了890ODPPM,降低了110ODPPM。


进一步分析蚀刻类坏品,从成因上又有E11, E17, E3等类别,如图4:


蚀刻类坏品分布比例


从图4可知,Ell和E3是我们需要重点分析解决的坏品。


2、项目测量阶段存在的问题

经过一轮快赢改善后,基本问题己消除。而需要更进一步的改善,就要挖掘更深层次的原因,从根本上解决问题。


分析阶段需要对测量阶段收集的数据进行整理和分析,查找浪费根源或变异源,来确定一组按重要程度排列的影响过程输出的变量,并验证这些因素与CTQ之间的因果关系,确定过程的关键影响因素。


接下来可使用FMEA做进一步的分析,寻找影响产品质量的真正原因,并采取预防措施。现以Bonding工序作为待改善的关键工序来说明FMEA的应用。


从坏品的叠加MAP图来看,坏品的位置发生偏向于JIG(夹具名)的右边(如图5)。


JIG MAP叠加图


为什么坏品的产生会偏向于JIG的右边呢?天行健管理咨询改善小组组织了一次头脑风暴,得出了以下潜在的根本原因:


1、胶水静放的时间;

2、胶槽深度的均匀性;

3、不同批次的胶水。


接下来运用统计方法的定性分析或图表分析,来验证潜在的关键因素是否是影响输出的根本原因。


胶水净放时间数据分析:胶水静放时间与坏品比例分析。


原因分析示意图


从图6可知,胶水静放的时间在7-8小时的坏品相对较少,所以我们认为胶水的静放时间是显著影响因素,我们将胶水净放时间保持在7+/-1小时。


胶槽深度均匀性数据分析:胶槽深度均匀性对坏品影响分析。


原因分析示意图


从图7可知,P=0.000<0.05,即有显著差异。说明坏品较少的JIG(Good)其胶槽深度的均匀性较好,反之坏品多的JIG(Bad)其胶槽深度的均匀性更差,也就是胶槽深度的均匀性直接影响E11缺陷,所以胶柏深度的均匀性是显著影响因素,在下一阶段要运用DOE对胶槽的均匀性做进一步的量化分析,得到较好的均匀性。


不同批次的胶水测量数据分析:分析同一/不同批次的胶水是否与坏品比例有关。


原因分析示意图


从图8可知,同一批次的胶水表现都有较大差异,说明还有其他影响因素,所以我们认为胶水的来料批次没有显著差异,不是关键因素。


通过分析阶段的定量、定性分析及图表分析,找出了关键影响因素,找出关键影响因子,为下一步的改进做好准备,制定影响因素的解决方案,同时确定量化的影响因子的合理参数估值。


在分析的基础上,以流动和拉动为原则,运用精益生产与六西格玛中所有可利用的工具对流程增加、重排、删除、简化、合并,同时对具体流程稳健性和过程能力进行改进。具体为:确定输入输出变量之间的关系,提出优化方案;确定改进计划。


分析阶段验证了胶槽深度均匀性是关键影响因素,所以我们需要进一步来分析找出最好均匀性的相应控制指标。通过改善小组的讨论,选定了4个主要影响每个因素分别设定两水平,如表3:


DOE设计参数水平表


GRU Cycle quantity (GRU机器的运行次数)--Cycle (300,400)

GRU Pressure(GRU机器的压力)--Pressure(0.13, 0.16)

ESD Wiper quantity(旭化成的张数)--Wiper (2, 3)

Resist stripping method(去菲林方法)--Stripping (IHD,Ethanol)


根据这些因素选定合适的正交表,如表4:


DOE设计正交表


分析数据可得如图9示结果:


DOE结果表


从图9来看,去菲林的方法和GRU机器的压力是显著因素,GRU机器的运行次数和旭化成的张数不显著。并且压力越小均匀性越好,用Ethanol去菲林的效果更好。所以我们可以固定GRU机器的运行次数和旭化成的张数,再进一步优化去菲林的方法和GRU机器的压力,得到最优值。


产生了多个可能的解决方案后,结合组织的战略目标,按照一定的方法对这些方案进行评价和选择,找出最优的解决方案。


控制阶段是项目团队维持改进成果的重要步骤。一旦改进完成,应当确保改善计划的实施能够持之以恒,使得改进后的过程程序化,并确保过程不会恢复到原来的状态。


制定控制计划:将解决方案融入日常工作过程并对之进行管理。


实施过程控制系统:采用SPC控制系统来监控过程中的关键指标(如图10所示),以迅速发现过程中的异常波动,对异常原因进行调查并予以消除。


胶槽深度控制图





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