B1016A九米单臂刨床主传动电控系统的全数字化改造
The Whole Digital Alteration of the B1016A 9m Wheatstone Planer’s Main Drive Electrical Control System
中国水利水电第八工程局东江机械厂 李建辉 Li Jianhui
摘要:本文介绍了利用英国欧陆公司生产的594全数字直流调速装置和PLC改造九米单臂刨床主传动电控系统的应用情况,实际运行效果证明,旧设备的全数字化的升级改造效果良好,能够达到节能、环保的目的,势在必行。
关键词:机床改造 PLC 全数字直流调速装置
Abstract: The text mostly introduce the application of using the 594 converter which is the whole digital DC timing device and PLC alter 9m Wheatstone Planer’s main drive electrical control system, the practical impression proves that,the whole digital alteration of the old equipment is indispensable.
Keywords: machtion alteration PLC the whole digital DC timing device
1、概述
刨床是各机加工行业的一种常用加工设备。其主传动的作用是带动工作台实现低速吃刀和退刀、以工作速度切削、高速返回及点动等动作,以满足刨床的工艺要求。显然,其性能优劣直接关系到刨床的工件加工质量和生产效率。因此,刨床对床身主传动直流电机控制系统有较高的要求:
1、 适于频繁起动、制动和反转,并要求起动、制动过程平稳快速;
2、 静差率要求高,从空载到突然吃刀加载引起的动态速降不大于3%,且短时过载能力强;
3、 调速范围宽,适应低速、中速刨削和高速返程的需要;
4、 工作稳定性好,折返位置准确。
2 、原设备概况:
2.1设备参数:
我厂的九米单臂刨床型号为B1016A型,加工长度9m,最大加工宽度1.6m,加工高度 1.5m。
○主拖动设备(直流电机)
功率60KW,电枢电压220VDC,电枢电流305A,励磁电压DC220V,转速1000r/min。
○直流发电机(由交流电机拖动发电)
功率:70KW,电压:230VDC,电流:305A,励磁方式:他励,220V;转速:1450r/min。
○励磁机:
功率:3.5KW,励磁电压:230VDC,励磁电流:15.2A。
○扩大机
功率:1.2KW,电压:115V,电流:10.4A。
2.2工作原理:
由交流电机拖动直流发电机发出直流电,供给主直流电机,通过减速箱三级变速,输出力矩给传动轴,由传动轴带动斜齿轮及工作台齿条传递动力,通过行程开关及机械撞块进行换向,使工作台来回运动,并控制刀架进给离合器的工作状态和刀架的抬刀线圈通断状态进行工作。工作台变速机械档位有两档,为手柄转换,通过电位器进行无级变速,一档速度为4-40m/min,二档速度为8-80m/min,横梁升降为按钮站按钮手动控制。升降前先自动松开夹紧机构,到位后自动夹紧,导轨润滑方式为单点稀油润滑方式。
其主传动电控采用的是机组拖动。即:直流发电机—电动机(F—D系统)。F—D系统由机组原动机、电磁放大机原动机、激磁机等组成。该系统采用二十世纪四十年代的可控变流技术,原理是由交流电动机带动直流发电机发电,其输出的直流电压直接加在直流电动机的电枢,用激磁机提供直流电动机磁场电流。通过调节发电机激磁电流,达到调速的目的。改变发电机的磁场方向,达到正反转的目的。
2.3主要存在的问题是:
① 这种系统由于包含两台与调速电机容量相当的旋转电机及一台放大机和激磁机,所以存在设备多、占地大、效率低、电耗高、噪音大等缺点;
② 由于采用调节激磁电流的方法调速,造成直流电动机响应时间慢、运行精度差、调速宽度小;
③ 由于调速系统构成繁杂,工艺过程控制全部采用继电器,刨台前进、后退、升速、减速控制通过行程开关及机械撞块进行换向,再去控制继电器,由于继电器动作频繁,触点经常出现粘连,或闭合不好,造成控制系统可靠性低、导致刨台不减速发生故障,损坏设备,维护维修工作量大。同时造成设备停产,影响加工,致使生产效率低下。经过二十多年的运行,设备故障多、电气已老化,系统可靠性差,调速不稳定。最近几年经常出现故障,造成停机,且该系统维修困难,又无备件,已经无法彻底修复。
④ 能耗高,每小时耗电80-90度。浪费电力,运行成本高。
⑤ 不利环保,噪声大。设备工作过程中产生的噪声达100分贝以上。
针对以上问题,我厂与襄樊科威电气有限公司就该设备存在的问题提出了机床改造方案,并对其工作台主传动电控系统进行了全数字化改造。
3 、主传动电控系统的全数字化改造
3.1 刨台控制原理