PLC系统跟变频器干扰战斗一点心得 点击:469 | 回复:1



杭儿风

    
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发表于:2009-08-17 15:21:59
楼主

       去年底做了小工程,控制液压伺服系统做二只油缸定位,定位后油缸要求在+/-5丝内波动,系统正常工作压力20mpa。控制选用配置主要有S7-200 226CN PLC及模拟模块EM231CN、EM232CN、TD400C各一只,模拟量位移传感器二只、压力传感器二只,电液伺服阀二只,液压油缸(缸径360mm)二只及阀台与液压站等。 
      系统设计之初,未过多沟通与只考虑到采用屏蔽线。 现场有五六十米厂的运输辊道,由十台变频器调速控制(其他公司做)分别装在二只控制柜内.干扰源来自于此,变频器一上电连笔记本电脑触摸板控制光标都失灵,不要说PLC系统能运行了。仔细一看变频器这块没有做个任何治理干扰措施,后协商建议电源上加电源滤波器,效果稍好但还是不能运行。后来就没有在变频器上本身上做文章了。就给PLC控制系统这块上逐步加强抗干扰措施。第一步,PLC电源加上隔离变压器、电源滤波器,自身电源与外界加以隔离。第二步,所有信号线采用双绞屏蔽线加穿钢管,减小空间磁场对各弱电信号的线路干扰,柜里单端接地。第三步,接地继续加强,接地桩子继续再增加,原先在厂房外面打了几根,后在厂房机柜边挖掉水泥继续打,与其他系统地分开,后请当地供电部门来测里外接地并接在一起低于4欧姆。最终才抗住了干扰,让系统稳定。系统运行至今良好。

       在此说说简单,干扰是看不见的东西,头都大了。当初去搞花了好几天时间,隔离变压器、电源滤波器、双绞屏蔽线当地又买不到,托朋友发出来等等。之后总结为之,PLC电源加隔离,线路要分开做好屏蔽,接地要好。




枯 树

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发表于:2009-08-18 14:40:15
1楼
好贴,现场最害怕干扰。

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