变频器维修记录 点击:315 | 回复:0



lianfutiana

    
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发表于:2008-02-16 13:09:00
楼主
中达(台达)牌
VFD-A型3.7kW 3PHASE
变频器维修记录

接手两台同型号(中达)牌变频器,检查都为逆变输出模块损坏和驱动电路严重损坏:驱动集成电路T250V或炸裂,或输出端与供电地短路、滤波电容喷液、稳压管击穿或开路、电阻开路或阻值变大、电路板碳化受损等,继续检查,发现一台变频器的三相整流桥已有一臂击穿、充电限流电阻、充电电阻短接继电器触点粘连等,损坏情况较为严重。发现驱动集成电路的输入侧的信号引入电阻也有几只呈现开路状态,此电阻的另一端即接至CPU触发脉冲输出端,相必CPU也遭受了强大的电冲击,如果CPU控制板再有损坏的话,则此两台变频器已无太大的修理价值。
1、将主电路及驱动电路画图后进行全面检查,将线路板碳化部分用小刀刮净,将损坏元件尽数拆除。测量主电路不存在短路现象,送电检查,显示正常,说明开关电源、控制部分基本上正常。用示波器测六路驱动输入,有峰值1.5V(万用表测0.6V)、载波10kHz随频率调整脉宽相应变化的触发波形。由此才算放下心来,看来除逆变及驱动电路部分损坏外,其余电路都正常,CPU三相脉冲输出端的耐冲击力能力还真不错。即开始购件,做好全面修复准备。
2、将驱动电路损坏部分全部换新(30多只元器件),通电检测各驱动集成电路各脚直流静态电压,均正常;用示波器测各个集成电路的输出波形也在正常范围内,然后焊接逆变输出模块。
3、将220V市电用自耦变压器(有条件的最好采用隔离变压器)升压至330V以上(可通过参数设置将输入电压值调低),以避开变频器欠压保护动作阀值。将负载端接入三只15W灯泡;通电,先将频率指令调至几赫兹,再给入起动信号。灯泡有几赫兹的闪烁,三相都有输出,看来已基本正常。用万用表交流档测量发现有三相不平衡现象,调至30赫兹左右,仍有闪烁现象。换用直流档测量,VW之间无直流成份,但UVUW之间有直流电压!根据经验,一般频率调至 20赫兹以上时,应感觉不出明显的闪烁,15赫兹以下逐渐明显;无论频率与电压高低,俱不应有直流成份在内。此时若在高频率输出情况下接通电机负载,则由于直流成份使绕组电抗大大降低,有可能损坏模块或电动机。先用三只灯泡观察输出情况,确认无问题后,再接电动机试验是必要的。
4、赶紧停下电来,检查发现EU回路触发电源中的稳压二极管DD11,由于搭焊不结实,安装逆变模块时不慎将其脱焊,致使U相中的上管触发端一直被强制为低电平——负压,上管一直在截止中,即该相只有下管导通的半波输出,因而在输出中产生了直流成份!将DD11补焊,通电试机,测三相输出平衡,直流成份为零,将其接一5.5kW潜水电泵试验,起动与运行都正常,于是交第一台变频器顺利修复。

修复第二台机器时,重复了第一台的清理步骤,最后焊接逆变模块。接入三只灯泡后通电,先将输出频率调至几赫兹,然后将控制端子DCMFWD端子(正转起动控制)瞬时短接了一下,耳听得“啪啦”一声,心里只叫得一声苦,明白刚换上的MG25Q6ES42逆变输出模块已于瞬间炸裂损坏!
记得焊接逆变模块前,已测过六路驱动电路的输出波形,完全正常,应该是没有问题的呀。也将逆变模块触发输出端的并联电阻全部焊接,并用表测了一遍,以证实焊接良好。一检查,哎呀!焊接于线路板正面已损坏的EUEVEW端子的三只触发信号引入电阻都已焊接,但位于线路板背面的GXGY端子因处于背面并已焊接上逆变模块,两输出脉冲引出电阻(一路原为100Ω两台并联电阻,修理时用一只0.5W51Ω电阻代替)忘记焊接,导致了逆输出模块的瞬间的,毫不犹豫痛痛快快地、后悔都来不及地炸裂损坏!一只动辄几百元乃至上千元的昂贵的逆变模块,一下子坏掉了,真令人痛惜。
在不接通触发回路的情况下——在触发引入电阻开路损坏的情况下——


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