发表于:2007-11-24 13:06:00
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3) 卷扬料车在不需上料时,不能在下限位等待,需离开下限位。因若在下限位,料钟不能封口,造成环境污染并不符合生产要求,浪费了热量。因此,需将卷扬上提一点,保证料钟在入料后封口,当需要上料时,先使料车下行到下限位,然后开始振料。解决方法在完成指定车数上料后,触发上提命令,并在上变限位停车;在探尺探到低料位后,料车下行到下限位停车,并开始振料。
(4) 定时出灰并显示起始出灰时刻。在每个窑启动出灰后,计时开始,在PLC程序内使用定时器,并在启动时刻,获取PLC当时的时、分的数值,在WINCC 画面显示。其中获取时刻方法如下:
L LB 14
BTI
T "day"
L LB 15
BTI
T "hour"
L LB 16
BTI
T "minute"
(5) 每次至多两个要出灰。由于出灰系统设备共用,若三个窑同时出灰,会造成淤料,因此每次至多两个窑出灰。其实现方法为在WINCC画面上的使能特性,在有两个窑出灰时,第三个窑的出灰操作为不可操作状态,从而确保满足工艺要求。
(6) 统计功能的实现。上料车数在料车到卷扬上限后累计加1,并在每日零点将总累计值更新。出灰系统的出灰时间累计根据经历的分钟数累计求和,并在每日零点将总累计值更新。
(7) 安全要求。在卷扬不在下限时,给料机不可振料,同时,在卷扬有运行信号时,给料机不可振料,防止振料在外面;皮带和磨启动时增加响玲警示;金属探测仪有脉冲信号后,所有出灰系统停止,在确认复位后方可再启动;出灰、破碎系统设备在正常运行过程中,如果其中一台设备出现故障停机,该设备以前的所有设备自动停机。(如:反击磨故障停机,它以前的所有设备成品皮带机、斗提机、链板输送机、星型出灰机、螺锥出灰机则自动停机)。
4调试
由于改造过程不能影响正常生产,因此所有工作必须协调,并有条不紊,在调试过程中又结合现场实际做了相应调整,如废石皮带由全自动该为半自动,增加插板控制和金属探测仪信号全停复位确认等,为了满足现场生产要求,方便操作工的控制需求,从而进一步提高生产效率,对程序做了多处修改,达到生产厂最终满意。
5总结
总之,通过白灰自动化改造,减少了劳动力,减轻了劳动强度,改善了劳动环境,提升了控制水平,并且便于维护和查找故障,完全满足了生产要求,此次改造完满实现预期要求。