油田抽油机又叫磕头机的节能技术 点击:8517 | 回复:121



刘志斌

    
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发表于:2006-11-26 16:19:00
楼主
      如果抽油机的平衡调的好与调的差对电机功率选择有什么影响?

1、彻底揭穿“用变频改造抽油机可节能50%的谎言”!
2、油田抽油机又叫磕头机,就像小孩玩的翘翘板,两个小孩坐两头,一上一下,绕中间支点转轴往复旋转。
3、如果翘翘板一头坐着200公斤的大胖子,一头坐着10公斤的小孩,只有体重大于190公斤的大汉才有可能使这个翘翘板绕中间支点转轴往复旋转起来!
4、如果翘翘板一头坐着200公斤的大胖子,另一头也坐着一个200公斤的大胖子,那么体重10公斤的小孩就可将这个翘翘板绕中间支点转轴往复旋转起来!
5、在上例中,小孩只要克服轴处的摩擦力做功,而两个大胖子对转轴是平衡的,小孩并不需要给它们做功。
6、油田上的磕头机,一头是连接提油活塞的几十米几百米的油干,另一头是平衡其重量的平衡快,然后用一台电机做功使磕头机绕轴往复旋转起来。
7、电机就像小孩那样,只对提油活塞做功,而不需要对几吨中的油干做功,条件是磕头机配平衡要好。
8、所以抽油磕头机的节能关键是“配平衡”问题!!!
9、变频器在这里无用武之地,所谓的一半重载一半发电完全是没有配平衡的问题,是懂的人欺骗不懂的人,是忽悠卖拐之词!!!
10、更有甚者,说他把一个体重大于190公斤的大胖子作的功变成一个10公斤的小孩做的功,他的“改造”节能是“180公斤”,达到了“95%”,如此欺骗老百姓,是可忍,孰不可忍!!!





zhengzheng

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发表于:2007-04-23 06:12:00
101楼
[b]平均值的算法来自节能检测中心.那么国家节能检测中心的错了,你对了[/b].[b]自己无知,不知现场情况胡说八道.丢人.[/b]

zhengzheng

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发表于:2007-04-23 06:16:00
102楼
无功的损耗呢?无功的到哪去了.找毛病让你的原形必露.没有听说交流电有正负之分的.而且这个数据来自检测报告.

刘志斌

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发表于:2007-04-23 08:09:00
103楼


  15A(发电状态),28A(电动状态);(发电状态)16A;20A(电动状态);

电流平均值:(15+28+16+20)/4=19A
平均有功功率估算(功率因素为0.6):1.732*690*19A*0.6 =13.623千瓦.

1、15A(发电状态);(发电状态)16A;这时电度表是反转的,
2、电度表反转说明电机没用电,而是发电,是供电向用户付钱;
3、28A(电动状态);20A(电动状态);这时电度表是正转的;
4、电度表正转说明电机用电,用电度数是用户向供电付钱的;
5、电流平均值:(15+28+16+20)/4=19A,1.732*690*19A*0.6 =13.623千瓦的功率中,把电度表反转的电能算成正转的电能;
6、zhengzheng你如此骗人,到处骂人,……

孙书文

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发表于:2007-04-24 04:12:00
104楼
 

刘志斌

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发表于:2007-04-24 07:50:00
105楼

   “那你去问问唐键,我是做什么的!”

1、那我要问唐建,发电电流 15A(发电状态)、(发电状态)16A和电动电流28A(电动状态)、20A(电动状态)加起来是什么电流?
2、如果唐建说加起来就是电动电流,那你孙书文就是一个干大事的人!!!
3、既然是一个干大事的人,何必要对“一个抡大锤的工人”“费心来关注”呢!
4、看来不是zhengzheng算错了账,是你算错了账,你这一算,石油局的钱,就改归你管了!

刘志斌

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发表于:2007-04-24 08:11:00
106楼


1、孙书文为什么把你的帖内容删掉了,那么“好”的文章为什么要删掉!
2、心虚了吧!
3、我告诉你,你的贴发出来我就看见了,我不想理你!
4、可你到处追着骂我,是你骂我在先,有帖为证!
5、你不用吓唬人,你就是一个杀人的,我都不怕你,何况你是唐建知道的人!!!

     
   这里是网站,是在国人面前讲话,不是在你的家里、你的办公室,你想杀人就杀人!
   你所做的一切都有国人为证!
 
 

孙书文

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发表于:2007-04-24 13:45:00
107楼
哈!!!!!

刘志斌

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发表于:2007-04-24 16:12:00
108楼


   “哦呦,反应这么大啊?害怕了?是不是吓的今天没敢去上班啊?”

1、我老刘一生最不怕的就是你这样的流氓!
2、说别人“初中没毕业”能掩盖住你那罪恶的算计国家人民财产的本质!
3、说那么多全是废话,只要不能说明自己“方案”节能计算的正确性都是白搭!
4、“还是忍不住,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈!!!!!”也无法掩盖其内心的空虚和尴尬!


FF帆

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109楼
HAO

刘志斌:

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发表于:2007-04-25 02:32:00
110楼
 zhengzheng:  引用   加为好友   发送留言   2006-10-18 15:30:00 
    1.你前边说,“完成启动过程后,关断晶闸管组件,有旁路交流接触器工作。”请问?既然关断了,又怎么“提高电机运行效率”?
2、为了节电,晶闸管就不关断了;
3、“由于功率因数较低而导致用电的浪费”,这个原理是科学的结论,你我都必须遵守。;
4、晶闸管交流调压对异步电机的功率因数是降低了还是提高了??
5、功率因数是电机运行的等效电阻R与感抗XL的大小决定的;
6、而电机的感抗XL与电源的频率有关;
7、晶闸管在正弦交流电半周内先截至后导通的电压突变过程每秒100次,你用自己的手、简单的笔算算,电机的感抗增加了多少???
8、如果你的内置CPU测出的感抗XL减小了,那这个CPU就是假的,因为它不如你的手和笔准确。
9、每秒100次电压瞬间冲动的非正弦交流电作用于异步电机功率因数下降了多少??导致用电浪费是多少???
10、其实只要SCR参与电机运行,就意味着感抗XL增大,总阻抗Z增大,电机的电压、电流减小,电磁转矩减小,若负载不变即等效电阻R不变,则电机转速n2下降,转差率增大,电流增大,当电流增大到电磁转矩提升重新回到与负载平衡为止,此时电流是原来的COSφ1/COSφ2倍,使得电机处于低功率因数、大电流、高无功损耗的劣质运行状态!!!
11、“其内置的优化软件,检测相位角的的变化,并通过调整触发角而对相位角进行实时和动态的优化,从而提高电机在低负荷或轻负荷状态下的功率因数和运行效率,结果有效达到节省电能的目标”完全是骗人的忽悠之词!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------


此楼主武断,理论一般.
1.第一条.对方说的是起动时用软起,起动场合运用软起,可以使降压起动规犯化.软起可以替代星角和自藕.体积小轻便.线路简单,故障率低.没有说运行.

  当然运行阶段,如变载的低功率因素的电器设备运用.在动态在线式软起(可控硅调压调速)是可以节能的,当然节能有限.可控硅调压调速内置旁路触点,在全压运行时采用旁路,在设备处于发电状态时即机械能转为电能向电网馈电时,可控硅调压调速降压,从而提高电网的功率因素.这个控制方式在80-90年代的交流调速的电梯中广泛运用,因为后来的变频的成本下降,此控制方式才退出舞台.
  楼主见识太少,发出谬论很正常.


2.第二条"为了节电,晶闸管就不关断了;"

  楼主此话断章取义.我们知道在电网供电频率50HZ情况下,负载只有轻载时或负载只有发电时,晶闸管才不关断,其他时段旁路.因为国内为了节省成本,许多是没有旁路,但是改变电流的反馈值,可以做到晶闸管全导通状态,此时晶闸管输出的是正旋波.晶闸管只有在不是全导通的情况下工作,才有协波.但是如果电机处于发电时晶闸管关断,轻载时降压,轻载的程度是晶闸管全通和半通的影响到综合节能的关键因素.而这和厂家的控制方式算法有关.如国加入对电机的阻抗和电流电压的相角(功率因素的测算),主回路消协的方法是可以节能的.过去双向可控硅交调电梯的微机控制方式中就有.


 3.第三条"由于功率因数较低而导致用电的浪费”,这个原理是科学的结论,你我都必须遵守。"

   此话是对的,但不全面.功率因素的低法是咋样的低法.我们知道容性电网中的功率因素低,需要感性负载提高功率因素;同理感性的电网中即我们现有的电网需容性负载提高功率因素.这说明功率因素低带来的无功功率是不做功的,是可以返回电网的.因为视在功率=无功+有功,若不提高功率因素,电网的建设成本就高,变压器的带载能力下降,这是关键.其次就是功率因素低,引起总电流(无功和有功的失量和)升高,带来的线损(既无功的一部分转为有功,发热),还有变压器中的铁损(磁损).


 4、第四条"晶闸管交流调压对异步电机的功率因数是降低了还是提高了??"

  此问提的好, 晶闸管交流调压在全导和完全关断时,对电网的功率因素没变化.为什么,大家看看输出的波形是连续的.只有在部分导通时,是产生协波的.但是此时设备只有1/3轻载或设备再生发电状态下, 晶闸管才工作于此.此时因为晶闸管部分导通降压的原因,使传统的电网因为感性负载在全压轻载运行(大马拉小车)带来的功率因素的降低的情况改观了,既功率因素提高了.到底是协波引起的功率因素低的多呢?还是晶闸管部分导通降压的原因使功率因素提高的多呢?这个楼主测过吗?而且通过改进算法完全可以做到晶闸管部分导通降压的原因使功率因素提高多于因协波引起的功率因素降低.

 这也是我说楼主武断不谦虚的原因.



5.第五条"功率因数是电机运行的等效电阻R与感抗XL的大小决定的
;"
 此话是错的,回去看看书.容抗就没有了吗?那我们要电容补偿柜干嘛?变频器就是容性负载.楼主理论还差.



6.第六条"而电机的感抗XL与电源的频率有关"

 这句话是对的,但电源频率是50HZ.楼主无非是想说协波成分过高电机的感抗XL大.这是没错的.但发言要严谨.



7.第七条"晶闸管在正弦交流电半周内先截至后导通的电压突变过程每秒100次,你用自己的手、简单的笔算算,电机的感抗增加了多少???"
  这是楼主作出所有结论的唯一根椐.但恰恰是错的.

电源的频率是50HZ,三相双向可控硅输出的电压频率还是50HZ.就因为是双向的.6个晶闸管工作(三对),其输出的波形周期和电网一样.如果是100HZ,旁路开关一工作晶闸管不就爆炸了?这就是谬论,好好看看三相可控硅桥式整流,六个晶闸管的工作顺序,和输出波形.换算都是50HZ,没有100HZ.这是楼主的发明.



8.第九条"如果你的内置CPU测出的感抗XL减小了,那这个CPU就是假的,因为它不如你的手和笔准确。"

  此话很搞笑.等你用手算出,电机不知转了多少圈.楼主未学过单片机和数字电路.也不懂A/D和D/A转换,也不懂量化.



 9.、第十条"每秒100次电压瞬间冲动的非正弦交流电作用于异步电机功率因数下降了多少??导致用电浪费是多少???"

  此话前面说了.输给电机的电压是有效平均值,而不是瞬间值.瞬间电压是可以造成协波的,但是计算耗电多少是有效值.楼主入了误区.50HZ正负各一个脉动被楼主说成100次电压瞬间冲动,实际频率还是50HZ.当然协波可以对电机的绝缘有影响,但这个问题60年代就不存在了.楼主理论初中水平.[/ 



10、第11条"其实只要SCR参与电机运行,就意味着感抗XL增大,总阻抗Z增大,电机的电压、电流减小,电磁转矩减小,若负载不变即等效电阻R不变,则电机转速n2下降,转差率增大,电流增大,当电流增大到电磁转矩提升重新回到与负载平衡为止,此时电流是原来的COSφ1/COSφ2倍,使得电机处于低功率因数、大电流、高无功损耗的劣质运行状态!!!"

   此话完全脱离实际,变载运行的电机,其每个周期工作是变化的.分析是动态分析才行.如抽油机一个工作周期有两次发电状态.发电状态时可控硅可以部分导通或关断.


 于是楼主用他错误的理论下了论段.于是象西门子的3RW30.3RW34.3RW44.3RW22.ABB的所有在线式软器,美国的AB(罗克韦)软起, 法国的施耐得等等都别用了,因为协波的问题,"功率因素下降不用",可是产生协波比软起还利害的变频器是不是也不用了?可楼主就不说了.我们知道所有的东西要实际比对才能下结论.楼主有过吗?一个理论不扎实,实践与理论结合如此差的老师咋会交好自己的学生呢?

  顺便说一下,本人做工程是兼职的,本人从事医学工程.本人用变频和软起有十年以上了.本人也认为变频早晚取代软起.可是本人认为软起却有其市场地位的.应用面比传统的广(变频除外),可靠性高于变频(没电容,电压也没有变频高),价格偏易等这是优点.软起作为一个过渡时期的产品将会存在相当一段时间,尤其是高端软起(在线失动态控制)将会更成熟.
  最后工控网上容许这样的辩论是好事,但是谬论散发误人的.望国内软起厂商把自己的产品做好做强. 
 

刘志斌

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发表于:2007-04-25 07:42:00
111楼


    这是zhengzheng在抽油机变频改造中的节能计算:zhengzheng回答下面问题:

下面的计算方法错在什么地方???

对于新疆吐鲁番采油厂,神泉采油区主要是采用660V电压制式,经现场对抽油机进行测试:
1.工频状态:
其中一台22KW,660V的电流在下冲程时为第一阶段电流为15A(发电状态),下冲程时第二阶段为28A(电动状态);上冲程第一阶段(发电状态)16A,上冲程第二阶段20A(电动状态)。一分钟4次一个上下冲程算。考虑到过渡电流是变化的。如一个冲程中有四个状态。电流最小状态,抽油状态(电流增加),电流最大状态,回馈状态(电流减小),
电流平均值:(15+28+16+20)/4=19A
平均有功功率估算(功率因素为0.6):1.732*690*19A*0.6 =13.623千瓦.
按每天24个小时算:13.623*24=326.925千瓦时/天
按每年运行三百天算:326.925*300=98085千瓦时/年
按每度电0.9元算:该机组每年的电费约为=98085*0.9=88277元

2.变频运行状态:
实际采用变频器实测第一阶段电流为3A(回馈发电状态),下冲程时第二阶段为6A(电动状态);上冲程第一阶段(发电状态)6A,上冲程第二阶段16A(电动状态)。一分钟4次一个上下冲程算。考虑到过渡电流是变化的。
电流平均值:         (3+6+6+16)/4=7A
平均有功功率估算,(功率因素为0.95):  
1.732*690*7*0.95 =7.95千瓦.
按每天24个小时算: 7.95*24=191千瓦时/天.
按每年运行三百天算:191*300=57220千瓦时/年
按每度电0.9元算,该机组每年的电费约为:
57220*0.9=51498元

 
 
     

    15A(发电状态),28A(电动状态);(发电状态)16A;20A(电动状态);

电流平均值:(15+28+16+20)/4=19A
平均有功功率估算(功率因素为0.6):1.732*690*19A*0.6 =13.623千瓦.

1、15A(发电状态);(发电状态)16A;这时电度表是反转的,
2、电度表反转说明电机没用电,而是发电,是供电向用户付钱;
3、28A(电动状态);20A(电动状态);这时电度表是正转的;
4、电度表正转说明电机用电,用电度数是用户向供电付钱的;
5、电流平均值:(15+28+16+20)/4=19A,1.732*690*19A*0.6 =13.623千瓦的功率中,把电度表反转的电能算成正转的电能;
6、zhengzheng你如此骗人,到处骂人,……
 
 

H海天

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发表于:2007-09-24 11:37:00
112楼
[color=#008000][color=#800080][color=#FF0000]TO: 刘志斌
    这是zhengzheng在抽油机变频改造中的节能计算:zhengzheng回答下面问题:

下面的计算方法错在什么地方???

对于新疆吐鲁番采油厂,神泉采油区主要是采用660V电压制式,经现场对抽油机进行测试:
1.工频状态:
其中一台22KW,660V的电流在下冲程时为第一阶段电流为15A(发电状态),下冲程时第二阶段为28A(电动状态);上冲程第一阶段(发电状态)16A,上冲程第二阶段20A(电动状态)。一分钟4次一个上下冲程算。考虑到过渡电流是变化的。如一个冲程中有四个状态。电流最小状态,抽油状态(电流增加),电流最大状态,回馈状态(电流减小),
电流平均值:(15+28+16+20)/4=19A
平均有功功率估算(功率因素为0.6):1.732*690*19A*0.6 =13.623千瓦.
按每天24个小时算:13.623*24=326.925千瓦时/天
按每年运行三百天算:326.925*300=98085千瓦时/年
按每度电0.9元算:该机组每年的电费约为=98085*0.9=88277元

2.变频运行状态:
实际采用变频器实测第一阶段电流为3A(回馈发电状态),下冲程时第二阶段为6A(电动状态);上冲程第一阶段(发电状态)6A,上冲程第二阶段16A(电动状态)。一分钟4次一个上下冲程算。考虑到过渡电流是变化的。
电流平均值:         (3+6+6+16)/4=7A
平均有功功率估算,(功率因素为0.95):  
1.732*690*7*0.95 =7.95千瓦.
按每天24个小时算: 7.95*24=191千瓦时/天.
按每年运行三百天算:191*300=57220千瓦时/年
按每度电0.9元算,该机组每年的电费约为:
57220*0.9=51498元
 [/color][/color][/color]
 我认为 估算方法 应该是基本正确的
  理由:电动机带电运行状态  无论是"发电",还是"电动"
       再正常要求的运行速度内都是耗电的!
      只有超过一定速度时才有可能实现真正的"发电"

wsxyt

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113楼
别在争论了,你们要明白我们在抽油机上用变频器的主要目的是什么?如果普通电机能解决的问题,我们就没有必要上变频了。目前变频在我们油田使用过程中,主要利用了它能够低速运行,使抽油机代替原来使用的调速电机,达到节能降耗的目的,对于高冲次的电机,就没有必要代替了。我们单位有500余口抽油机,低速井有100余口,为了节能,也为了省钱,我们都是根据井矿,合理调配拖动系统,使其达到最佳实用效果。

刘志斌

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114楼

  “主要利用了它能够低速运行,使抽油机代替原来使用的调速电机,达到节能降耗的目的”

1、调速可以,“节能降耗”是不成立的!
2、低速运行,不用变频器一样可以实现!

zhengzheng

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115楼
 刘志斌:  播客 博客 引用 加为好友 发送留言   2007-10-28 23:00:00  
    
  “主要利用了它能够低速运行,使抽油机代替原来使用的调速电机,达到节能降耗的目的”

1、调速可以,“节能降耗”是不成立的!
2、低速运行,不用变频器一样可以实现!
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
  无知.

五代重歼

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116楼
低速运行不光能实现,还要高效,如果效率低下实现了有什么用?

判断节不节能要系统考虑,考虑电能质量、设备效率、电机工作点。变频器在油田抽油机上应用的节能效果已是不争的事实,这没什么好争论的,国产变频器还没火的时候都早就在用了。只说华北油田,胜利油田你去打听打听。
至于节电效果确实有多有少,多的40%到50%也有,少的10%左右也有,这要看每口井的工艺情况,包括平衡块的配平情况,油的黏度、泥沙含量,油井的深度等很多因素。
做工程不是搞科研,不讲究结果的唯一性,工程讲究综合效益最大化,只要利大于弊就可以搞,没那么多罗七八嗦

fxmrongded

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117楼
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对:天无痕 关于油田的抽油机的平衡不是很好陪的,因为井下的负载会变的,初期平衡了,过断时间又不平衡了,调平衡不是很容易,一般不影响生产就不动了,这时就会有电动机发电的情况出现,我见过最大发电的电流达到40A左右,一般变频器用能耗制动,这样其实不是很节电,而带回馈的变频器说道节电也是对平衡不好的油井说的,但大多数油井平衡都不能达到完美,或多或少都有发电的时候,节能多少只是针对发电的多少而说的,30%是对发电状态20A左右的电流的抽油机说的,一般油井,平衡不是达到完美的都差多不有这么大的发电电流,新疆的油田井比较浅200米左右吧,平衡也可以调的很好吧,所以节能效果不是很明显,50%节能对发电40A的油井是有可能的。讨论问题不要人身攻击,解决问题是主要的,不要太坚持自己的意见,要去思考。。。 内容的回复:


fxmrongded

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发表于:2009-11-04 17:45:45
118楼

我们研发的新一代MGE-I磁力偶合器主要为抽油机配套. (详见图片) 该产品引进美国最新技术并适合抽油机的工作方式,
对已有的抽油机进行改造后,可节能30~60%.而且对电机有保护,可以延长电机寿命.

fxmrongded

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发表于:2009-11-04 17:49:00
119楼
我们研发的新一代MGE-I磁力偶合器主要为抽油机配套. (详见图片) 该产品引进美国最新技术并适合抽油机的工作方式,
对已有的抽油机进行改造后,可节能30~60%.而且对电机有保护,可以延长电机寿命. 具体可见HTTP:WWW.RONGDED.COM

xpower

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发表于:2010-01-27 14:16:33
120楼

你们在这里骂来骂去不如做点实事,天天守着变频器,有什么用呢?相控技术你们了解吗??04年就已经在油田开始使用了,油田节能检测中心出的报告,大多数井(老井)节电率在15%左右,少的也有8%,现在又不是只有变频器一种产品。

武汉的这家公司www.sentsun.com的相控节电器价格比变频器便宜得多,安装也比变频器方便,非得要用变频器吗??

原理:目前油田抽油机普遍存在的问题是实际运行功率远小于电机额定功率,造成油井开采的电费成本居高不下,能源浪费十分严重。STD系列抽油机节能控制柜采用模糊控制技术,不断地检测电机工作状态,当检测到电机处于轻载或负载不断变化时,在百分之一秒内调整电机的输入电流和电压,使电机的输出功率与实时负载相匹配,从而有效地降低电机的功率损耗,达到节电的效果。

  产品特点

  1、全自动智能化节电,无需人工调节,节电率高达10-30%;
  2、不改变电机原有转速,不影响抽油机采油量;
  3、串联于抽油机电机前端,安装方便;
  4、启停控制、旁路/节电运行手动转换功能
  5、故障自动旁路,节电器故障时不影响抽油机正常工作;
  6、电机过流、过压、断相自动保护,确保抽油机稳定运行;
  7、软启动与软停机功能,有效消除机械冲击和大启动电流;
  8、提升电机效率及功率因数、降低无功损耗,延长电机寿命;


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