工控设备通讯维修实例-走出误区 点击:726 | 回复:0



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发表于:2005-08-01 16:49:00
楼主
我公司有一套大型自动控制设备,05年7月该生产线出现故障,现象为工控机不定时出现PLC FAULT警报。分析故障原因,由于空调停机到下午6时,车间温度已经31度。因此次故障与5月30日故障现象相同,故障现象为车间温度超过30度设备警报,等温度下降至25度则正常,故怀疑系温度过高导致电气热传感元件保护。对配电柜进行局部密封降温(设备规定工作环境温度不高于30度)。 28日决定从配电柜处开始查找温度传感元件,分别对I/O点进行排查。并进行在线测试,故障现象无变化,最后决定等配电柜密封好温度降下来后观察。 29日,对柜体进行密封后,温度降至24度,但故障现象未消除,在对线路查找中发现设备终端操作面板数据有不规律归零现象,及工控柜有蜂鸣声,并对并对终端OP处设备单独转动,进行反复试车转动,故障时有时无,怀疑为工控机温度高,电气元件受温度影响造成通讯错误。决定在对工控机进行局部降温。 30日,对工控机降温至25度,试车偶然运转约1分钟,但故障依然出现,对以上现象进行分析如下 1、PLC没有温度传感器,另外现在温度24度,不会是温度原因造成PLC故障。 2、操作面板有温度要求,一般工作温度不超过40度,所以是一个查找方向。 3、根据PLC显示,怀疑通讯方面有可能存在问题。 4、对以上几方面处理一定要慎重,不轻易对元件进行拆卸。 现场维修中,对通讯模块、接口模块、I/O模块进行分步排除,最后确定OP处的PLC与操作屏DP/DP通讯接口存在问题(删除后无警报),与OP显示时有时无比较符合。决定拆除该通讯线。拆除后,设备一切正常,故障消失。通过对问题的分析,此通讯线为OP处通讯线,由于这部分已停用,但信号电缆通过该处滑环,滑环的油污及炭粉形成干扰,温度升高干扰大造成PLC 故障。电工将该处至滑环连线拆除,同时拆除滑环架,故障消除。


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