请教各位大佬一个问题,我在使用雷赛伺服驱动器L6p时,使用PLC1200通过485通讯,控制电机移动,我给电机发送运动200mm的指令,但是他只能走到190mm就停下来了(但是他还在缓慢的移动,我这边plc一直在读取他的反馈显示“指定完成等待定位”),这样我就一直卡在这一步了,但是确实他也接触到物体了,因为是Z轴,但是如果把下面的东西拿走,没有任何阻碍的情况下,他可以很顺利的走到200mm,现在的问题是,我这边伺服又没有报错(力矩也没到)但是等他缓慢的移动到发送的目标位置,得花费很长时间,有没有办法直接走到200mm,或者说其他办法(我这边是一个Z轴的移液枪需要往下装移液头,然后怼上之后还要通过检查是否装到位了,之前是使用厂家自带的枪头一切OK,但是机械今天把移液枪枪头换了一个,因为这样才能符合客户需求,我开始只是把z轴位置修改了一下,可以怼,但是感觉不如之前稳),请教一下各位大佬有没有遇到过类似问题应该怎么解决阿,我感觉是机械换的那个枪头太短了接触面积变小所有才会不稳,但是我的Z轴也确实移动不下去啊,请帮帮我
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