发表于:2011-08-08 09:10:13
1楼
八.7#线运卷小车变频器报F002(直流侧过电压)故障:
1.2008-02-01日9时左右7#线运卷小车报故障F002,电工恢复几次,到11时在也恢复不了。曾安排改变参数(。原P2172=800,改为P2172=850,P2173=10ms,改为P2173=50ms。P2172为直流侧门槛电压值。P1273为门槛时间值。)不起作用,后安排查电机和线路对地情况。发现负荷线对地为零,经检查链条下电缆有5毫米坑,包好后开车正常。
九.网络故障:
1.2008年02月20日六点12分,6线配电室西铁朋下电缆沟帽烟,到21点处理完后试车,1:1#.2#剪直流柜在3#台能合闸;不能运行。2:夹送辊.吐丝机变频柜在3#台不能合闸;不能运行。3:散冷辊道变频柜在3#台能合闸不能运行。400PLC上红色故障灯“EXTF”亮显,红色故障灯“BUS2F亮闪。经查:(1)1#剪报码盘故障(F042)编码器烧,当时有烧焦味。2#剪在3#台电脑画面上点后正常。后两个故障查找的过程是这样的:根据故障灯显示情况分析从站未投入工作,接上电脑打开DP网画面联机后看夹送辊.吐丝机200PLC掉线(未在网上)。查3#台从站一切正常,夹送辊变频柜.吐丝机变频柜200PLC散冷道变频柜的DP网通讯模块是同一电源(-24V)没有。换完开关电源后还是没有,从而断定不是电源问题而是负荷问题。经逐个排查确认4段散冷道变频柜的DP网通讯模块的电源坏 。从二厂5#线摘回换上后电压正常。但PLC上故障灯无变化,夹送辊.吐丝机在3#台能合闸;不能运行。再查200PLC通讯模块坏。从二厂5#线摘回换上后DP网工作正常。夹送辊吐丝机散冷道变频柜参数丢失,从新输入后一切正常。13点45分过钢。
十.网络故障(造成电器失控)
1.2008年2月27日11点26分6#线3#操作台无显示,电脑无显示,部分电器设备停机. (如:精轧机,中轧机) 一会自动回复,但其它电器设备失控由配电室拉闸停机。各开关送电后一切正常(其中包括网络)。当我赶到3#台时3#操作台所有指示灯一开始显示正常,待了一会又无显示了,刘动了一下网线回复,发现网线松紧好。为了稳妥起见对工控机.操作台电源线路进行了遥测,线路对地线间绝缘良好,线路接通电阻14欧姆,确认线路正常,对操作台24V电源的负荷线路进行了检查(其中包括三个机旁箱)是否有短路情况,并对操作台所有端子进行了紧固.开车后正常。运行到28日5点33分操作台控制系统又闪了一下,大部分电器设备停机,正在运行的电器设备失控.回复后一切正常。根据两次故障情况断定网络问题。停下机对网络进行检查,用兆殴表检查操作台网线无问题,工控机网线白、兰屏蔽线分别对地为零。用万用表检测白线对地对屏蔽500欧兰线不对地,白兰短接10偶姆。工控机网线换新从北墙过电缆沟敷设(与原操作台网线并行敷设)。为了保险和从长远角度考虑,工控机换了一个485模块。PLC柜加一个24V开关电源。485和PLC用一个电源,IO信号和粗轧急停用一个电源。这样避免了因IO信号电源短路使电源下跌造成PLC不能工作。出现电器失控现象。
十一.精轧机连续自停四次。
2008年3月12日四点班7#线精轧机自停4次,在对水压信号、拉线开关等停车信号进行检查无效的情况下。对机旁急停进行短接处理。同时把精轧机调速装制内CUD1板与1粗、2粗进行互换。开车运转1小时后1粗报故障F005(励磁故障),而精轧机没有停。对1粗励磁进行检查,励磁保险断换后并未发现其他问题。怀疑从精轧机换过来的CUD1板有问题,马上找另一块板换上,运行至今正常。分析: 以前精轧机自停没有规律,这次基本每一小时停一次,考虑是电子元件的原因。机旁箱急停在正常生产是打在3#台控制。
十二.精轧电机电压反馈故障。
2008年3月19日,从3#台发现7#线1#精轧机电流出现震荡现象,主控室柜面板上看两精轧机电压不平衡(1#880V 2#700V)励磁电流不平蘅(1#26A 2#40A)只是在启车时是平衡的均为40A。振幅达80%,有时连续3秒5秒就过去了。确认反馈故障后换一个编码器换一个CUD1板(因为先导说粗轧1#粗轧以前发现过偷爬,CUD1板原来是一粗的)开车后故障依旧。后检查电压反馈,70箱下端子1 4(1D1 1C1)之间无电压、检查接地板(C-JDJC-1)X11 X13无电压。X1 X5有电压。说明接地板坏。换后开车正常。