黄焱煊
铁轨上吊着一个伺服电机,电机上连着一个编码器非同步轮,用速度模式控制伺服电机,编码器控制减速与启停,排除了干扰,和编码器打滑的因素,接线,程序等问题,但是实际应用上在两个点往复运动,的能回到原本位置,编码器脉冲反馈是正确的,但是用激光测距仪测量每次的确回来的时候少跑2mm,没有丝杆也没有组态全靠模拟量控制速度,就是一直有2mm误差很稳定,所有判定没有干扰,编码器弹簧很紧不会打滑
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使用时间过久,有磨损,出现2mm误差也正常
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