why
有机会应用了一次3D视觉拍照引导ABB搬运机器人上料项目。因为ABB并没有购买多任务软件,所以拍照之后相机运算的时间ABB只能等待。比较浪费节拍。因为这个问题就把3D相机与ABB的直连改成了PLC进行中转控制。涉及到了PLC通过profinet协议,将接收到的相机坐标发送给机器人,相机品牌是梅卡曼德。
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fighting2021
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yu_plc_yu_plc
积分不够,可惜
Lonely_99
大江大河1
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狂奔的龟
感谢楼主的分享!!!!
Lieu 乐🏌
这个好像不错,感觉得学习一下
HYZMDG
reveriexue
koukou703
感谢楼主分享!
请叫我王老湿
好用不?
why楼主
您是指转换功能吗,转换功能好用的。。3D相机因为工件比较反光,也没有加暗室,相机有时候可能会有点云的缺失,不过成功率还是很高的,客户能接受。
2024-10-14 08:23:01回复
可以的,项目一直正常运行,这个数据的处理传送没出过问题,挺稳定的
2024-12-11 09:14:00回复
coolninai
未来。
宛如白纸
这种不就是发送数值吗?还有什么其他的吗
嗯嗯是的,就是里边一些细节可能不是所有人都知道,之前我就不知道,我百度也找不到详细的,很多是自己试出来的。 比如PROFINET发送的real数据,到机器人里高低字节需要调换接收,还需要ABB里写程序处理成浮点数之后收到的才是正常的数,还得再拼成欧拉角类型的坐标点,ABB才能去抓取,细节大概就是这些
2024-12-11 09:17:54回复