动作浪费往往就隐藏在我们的日常生产中,它并不难发现。下面天行健将通过2个小案例来说明服装厂减少动作浪费这一措施其实很简单:
改善前描述:
1、物料摆放凌乱,拿取时多余的调整动作;
2、车缝过程第二条线多余翻转动作;
3、多余剪线动作;
4、多余放置调整动作。
改善后描述:
1、切橡筋的同事把橡筋摆放集齐,车缝时一次可摆放多条橡筋,不需要单独一次拿一条橡筋;
2、车缝第二行线时,不需要转橡筋,可直接车缝;
3、调整自动断线线尾长度,不需要再剪线。
改善后成果:相比改善前,改善后的每条橡筋缝制时间降低了4.8秒/件,员工的总缝制效率提升23%。
改善前描述:
1、放钮盘位置较远,钉钮时需要手放下衣服再去拿钮扣,拿取时间较长;
2、钮扣放好后,又需要重新拿放衣服,再移动,动作浪费。
改善后描述:
1、将放钮盘移动到机器旁边,伸手指可获取到钮扣;
2、拿取钮扣时,手未离开衣服,放好钮扣后可直接移动。
改善后成果:相比改善前,改善后的每件裁片缝制时间降低了6秒/件,员工的总缝制效率提升13%。
看吧,服装厂减少动作浪费其实很简单,大家赶快擦亮眼睛看看在日常的生产当中还有哪些动作是不必要的,是可以改善的,赶紧行动起来吧!
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