改造遇到的一个问题,希望前辈指教
原来的机床如图所示, 一30KW的电机带动滚轮送料,现在改造成用伺服代替原来的异步电动机,定位定长度送料。要求误差在5丝以内,至少要求在定长度送料时,在定长度一样时,实际的定位每次长度误差不得大于5差。
原打算采用PLC+定位模块+伺服系统控制,但30kw的伺服系统价格太高,现现改成PLC+变频器控制, 具体的控制为,PLC 采集高精确的位移传感器 的位移数据,经过PLC的运算,输出一个模拟速度信号给变频器,尽量在PLC里把减速到停止的速度曲线做好点,能否达到这个精确度,
变频器采用CT的TD3000系列的变频器,听说他的定位不错。
对这个变频器改造可行否?希望老前辈指教。如改造成功的具体细节我以后会把过程全传上分享
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