一、改造背景
某铁矿开采矿区采用海为H40S2P PLC作为破碎、筛分、皮带输送、除尘、润滑系统的控制核心,原系统通过RS485串口连接老式文本屏,仅支持启停与简单故障显示。随着矿山智能化、安全监管与产量统计要求提升,原有系统无法满足电机电流、皮带速度、料位、振动、温度、粉尘浓度、安全联锁等参数实时监控与数据远传,且海为PLC无以太网接口,无法接入矿区调度与安全监控平台。整体更换控制器成本高、井下改造难度大,最终采用远创智控 YC8000‑HW以太网通讯模块,实现老PLC以太网升级,对接威纶触摸屏与矿山智能管控平台。
二、方案设计
1. 硬件拓扑
主控PLC:海为H40S2P,RS485接口
触摸屏:威纶触摸屏,用于铁矿开采现场监控、参数设定、故障报警、安全联锁
以太网模块:远创智控YC8000‑HW工业以太网通讯处理器
网络设备:矿用防爆工业交换机,铁矿开采专用网段192.168.100.0/24
上位机:矿区调度与安全监控计算机,用于集中监控、产量统计、故障预警、报表归档
2. 接口连接
YC8000‑HW的RS485端子接入原有开采设备控制总线,站号设为7,波特率 19200bps
模块RJ45口接入防爆交换机,IP:192.168.100.66,掩码255.255.255.0
威纶触摸屏配置同网段IP,通过以太网驱动读取设备运行数据
调度平台通过ModbusTCP采集电机状态、皮带速度、料位、粉尘浓度、安全联锁等关键参数
三、YC8000‑HW通讯处理器参数配置
1. 用远创智控配置软件选择“Haiwell RS485→EtherNet/IP+ModbusTCP”矿山专用模板
2. 设置RS485站号7,数据刷新周期8ms,扫描RW、RM、X、Y数据区
3. 配置EtherNet/IP实例,映射皮带速度、电机电流、料位信号到CIP地址段
4. 配置ModbusTCP映射,RW区工艺数据映射到40001开始寄存器,状态位映射到00001开始线圈
5. 下载配置,RUN 灯常亮、COMM灯稳定闪烁表示通讯正常
四、威纶触摸屏画面组态
1. 打开威纶 EasyBuilder Pro,新建铁矿开采监控项目
2. 添加以太网驱动,指向 YC8000‑HW 模块 IP:192.168.100.66
3. 建立标签:皮带速度、电机电流、料位高度、振动值、粉尘浓度、安全门状态、故障代码
4. 组态开采工艺流程画面、实时曲线、报警弹窗、权限管理、产量累计界面
5. 下载工程至触摸屏,数据刷新 < 120ms,满足矿山高可靠、强抗干扰监控要求
五、矿区调度平台对接验证
1. 调度平台通过 ModbusTCP(端口 502)实时采集全流程设备状态与生产数据
2. 远程下发速度设定、温度阈值、安全联锁参数到 PLC,实现集中管控
3. 通讯响应平均 < 8ms,连续 96 小时无丢包、无延迟,满足矿山连续生产要求
4. 异常自动记录,支持产量统计、安全报表、历史数据查询与导出
六、PLC 程序修改
YC8000‑HW 模块对原 PLC 控制逻辑完全透明,仅增加状态上传与产量统计指令,不改动原有破碎、输送、除尘联锁保护逻辑,停机改造时间短,生产风险极低。
七、经验总结
1. YC8000‑HW 双协议同时运行,适配威纶触摸屏本地监控与调度平台远程采集
2. 直连 RS485 总线,免槽位、免改线,适合矿山防爆、高粉尘、强干扰现场改造
3. 工业级防爆兼容设计,支持 Web 远程诊断,满足矿山高安全、高可靠要求
4. 低成本快速完成海为 PLC 以太网升级,实现铁矿开采智能化、集中化、安全化管控


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