
今年主导新能源电池智能装配线项目时,最棘手的技术难题是多设备系统的兼容性冲突。这条生产线集成了 5 类进口机器人、3 套国产检测设备及自主开发的 MES 控制系统,调试初期频繁出现通讯中断、动作卡顿,甚至因时序冲突导致电池壳体划伤,连续一周无法实现全流程联动。
难题核心聚焦三点:一是设备通讯协议混乱,机器人采用 Profinet 协议,检测设备支持 Modbus 协议,数据传输成功率仅 58%;二是软硬件版本不匹配,MES 系统需 V3.2 版本,而部分设备固件仅支持 V2.0;三是启停时序冲突,上料机器人与检测台动作衔接延迟超 200ms,引发工序脱节。
我们组建跨学科攻坚组,实施 “协议统一 + 版本适配 + 时序优化” 方案。首先加装多协议转换器,将所有设备接入统一通讯网关,制定《协议适配清单》逐项验证,数据传输成功率提升至 99%。其次升级 8 台设备固件至兼容版本,对 MES 系统进行二次开发,新增旧版本适配模块。
关键的时序问题上,我们搭建虚拟调试平台,模拟全流程动作逻辑,用时序分析仪定位延迟节点,将衔接间隙优化至 50ms 以内。同时制定《设备联动测试手册》,开展 12 小时满负荷验证,实时监控温度、功率等参数。最终系统实现零冲突运行,生产效率较预期提升 18%,为后续产能爬坡奠定了基础。
今年最棘手的技术难题,发生在叶片生产线的实时数据整合项目中。由于新旧设备协议不一、数据源分散,导致生产状态监控存在延迟与误差,影响了工艺优化的精准性。面对多品牌PLC、传感器与数据库之间的“语言障碍”,我们团队没有选择妥协,而是搭建了一套自适应协议转换中间件,结合边缘计算对高频数据进行本地预处理,再通过时序数据库实现毫秒级分析。经过两个月反复调试,最终实现了全链路数据的无缝对接,使工艺调整响应时间缩短了60%。
如果给2025年的自己写一句技术箴言,我会写:“深度理解工艺,技术才能扎根于现实。” 在工控领域,代码的价值永远取决于它能否解决真实的生产问题。
今年遇见最棘手的问题是有个水箱,他的液位传感器总坏,总出各种各样的故障。最后换个品牌的换一种测量方式,故障逐渐排除。现在想想都挺糟心的。送自己一句话吧,小心翼翼、兢兢业业,减少售后率就行。
我的这份工作经常需要出差、熬夜,但正因如此,更需要主动管理,在不出差的时候,每周抽出固定时间陪家人。
我的解压方式晚上抽点时间出去走走步,每周争取打1-2次羽毛球,每周会选一天吃一顿好的,在不需要熬夜的时候一定要早睡早起。
今年在项目中遇到最棘手的技术难题是国产硬件平替NI硬件和软件。
这其中的苦楚一言难尽,不断沟通,学习,实验,修板子,周而复始;通过无数次反复,终于苦尽甘来!加油2026!
2025年的自己写一句技术箴言:越努力,越幸运!
上半年国内一客户旧设备拆装去泰国,也算是今年的第一单,蚂蚱腿虽小且硬,但局部还是有肉。两次泰国行忙活了一共21天,设备安装测试结束,交付给客户使用。
但是客户千算万算总有失算的一天。设备是安装好了,但是因为当地保税区不允许开机打料生产,理由是设备噪音严重扰民,据说设备还要选址搬迁。
泰国归来,公司陷入进退两难之境。几乎所有人都成了销售科一员,参加行业展会,散发产品传单,介绍公司产品性能。
年中传来消息说,日本千叶客户项目要重新启动了,全公司上下顿时炸开了锅。设备是疫情期间安装调试好的,这几年因为各方面因素一直没有正式运营。而且设备都是露天摆放,几年风雨摧残,不知道能不能还可以继续使用。
我去了现场待了12天,在客户人员大力支持下,终于让几千万的设备正常启动了起来。
风雨几年,多数电控柜子都已经进了雨水,明显可以看到元器件的锈迹斑斑。不敢贸然启动上电,连续几天测试下来,该换的元器件全部更新,后来程序优化了几次。最终还算顺利!
设备正常运转了,大家自然高兴。可是后来据说设备处于半停产状态,原因是原材料大量缺口,不能保障设备每天运转。
如今快到年底了,公司员工每天都昏昏欲睡状态,不知道明年公司该何去何从?
前几天日本福冈客户说设备大搬迁后,不能启动了。要公司派人前往现场解决。如今“兵荒马乱”的日子,谁也不敢去冒险,据说签证都困难。
客户催得紧,但是也无奈,只有等局势明了后再说了!
过去没时间事还多,退休了,有时间没事了,今年没做成任何大项目。
下半年,有一个据说是“国家重大科研专项”项目,徒弟公司参与其中工控部分,拉我做设计。系统设计做完了,部分草图画了,因为结构、机械、液压部分没最后落实,我的设计也只能做个大框。
虽然年龄大点,开车还可以,还能帮朋友们做点事。1.改PLC为继电器,纸箱生产线PLC损坏,老板急用,我用10几个继电器、时间继电器、计数器组成逻辑电路代替PLC,现场干了二天;2.液压机,松下PLC报警,拆下查看,内部供电一个二极管过热开焊,修复;3.液压设备出系统方案和协助维修多项。
流产多个项目:激光涂覆改造、物流园联网、电热干燥设备、机床液压改造……。
闲着没事干做我的小爱好:太阳能板和配合充电的锂离子电池、铁锂电池折腾玩。年初,汽车电瓶用了11年,终于不行了,我那铁锂电池组起作用,用它搭电启动成功。玩也有用;二个用了40多年的台灯,用没用的充电宝改成充电的LED台灯;朋友的机器,按钮箱用轻触开关,故障率太高,我拆下查电路,二片JK触发器组成双稳电路,只代替转换开关。于是,普通按钮开关重做一个按钮箱代替,故障率低还容易维修。……维修的事很多不再赘述。
一个闲不住的70多岁老年人,虽然眼睛花了、脑、手也不是很灵活,但是对我热爱的专业技术还在孜孜追求。目前在知乎发帖加多,已经过10级、50万字。
一直以来都是一台主机联控一台辅机,但是有个客户给出了一个难题,8台主机,配置3台辅机。客户并没有太多的要求,公司内部领导要求非常多,不按照常理出牌。
最初的设想是3台主机对应一台辅机,主机和辅机深度绑定,运转也很好,客户并未有异议。但是,公司内部领导认为,假如其中1台维修保养,或者客户跳跃式开主机,只开了3台,那么按照现有的逻辑就要开3台辅机,对客户来说就是电力的浪费。深度思考,为了客户节能,确实是这么回事。于是就开始思考不把主机和辅机深度绑定的程序,对于主机来说,开机时只计算数量,无论哪个主机开机,程序不做主机的管理,只管理主机开启的数量,让开启的数量深度绑定辅机。办公室编写了差不多半天时间,到客户现场测试程序,测试了很久,从早上干到晚上8点,费了很大的劲,测试了各种可能性,想了很多非常规的意外可能性,终于把问题解决了。
客户很满意,在回来的第二天客户继续追加一台控制柜,用于新设备管理。回来之后也考虑了更多的细节,继续完善一下程序,将在新控制柜调试时,对前程序进行细节修正。
技术箴言:困知勉行 积厚成器
时间总是在不经意中流逝,转眼又是飞雪连天,真是其路漫漫兮,其修远兮。
今年兼职做了几台设备程序,做完后总感觉不算完善,重新做又感觉太过浪费精力,不做又感觉不那么完美,在不断纠结中度过,客户也没时间,给你去调试,就利用网上一句话来安慰自己,程序总会有BUG,能跑起来就行。
每当做程序调试时候最担心旁边有人问怎么还没好,不是接点不对,就是信号接错,好不容易安装好了,程序中不断蹦出问题点,设备运行不下去,心续千般万转,一会否定这里,一会否定那里,最后一看,可能就是上升沿用的不对,可能输入马虎了,走路睡觉都在琢磨什么问题,有时候甚至整个推翻重来。个中滋味,无法言明,相信每个工控人都有体会。
当设备运行正常之后,突然感觉自己又行了,心中阴翳一扫而空,信心又一次占领高地,就这么简单有什么啊。
历史总在反复重演,每一次都是痛并快乐着,反正也是自己摸索前行,也不做什么大项目,不会太担心,心里压力反倒小很多,感谢工控网,给我提供随时查资料,提问题,解决问题的平台,关键良心,积分不贵。祝工控网越来越好,会员越来越多。
最后祝大家新的一年多学技术,多做项目,多赚人民币。
2025年年初,我正式启动书籍创作。为了确保内容的专业性与实操性,从资料搜集到案例打磨,每一个环节都不敢有丝毫懈怠。书中聚焦八种主流PLC的串口自由格式通讯与套接字通讯,从协议解析、代码框架设计到实战调试技巧,力求覆盖开发全流程。为了验证每一段代码的可行性,我反复在不同品牌设备上进行测试;为了让内容更易理解,我将复杂的通讯原理拆解为简单的下一步---下一步的实操指南,补充了大量项目案例与避坑技巧。
创作过程并非一帆风顺。多次推翻重来的章节、深夜里反复推敲的技术细节、平衡工作与写作的时间压力,都曾让我倍感疲惫。但每当想到这本书能为工程师们节省调试时间、降低开发门槛,便又重拾动力。历经数次易稿、多轮校对,这本书终于即将与读者见面,这份坚持与坚守,也成为2025年最珍贵的收获。
除了书籍创作,我也始终保持着技术深耕的节奏——持续关注行业最新通讯技术动态,参与多个工业自动化项目的通讯方案设计,在实践中积累经验,反哺内容创作。同时,通过公众号、B站等平台分享技术干货,与同行交流探讨,在思想碰撞中不断完善知识体系。
2025年,是沉淀的一年,也是收获的一年。书籍的即将出版,是终点更是起点。2026年,我将继续深耕PLC技术领域,持续输出实用的技术内容,同时计划推出书籍配套的实战课程,让标准化开发理念惠及更多工控人。愿以匠心赴初心,在工业自动化的浪潮中,与各位同行携手共进,书写更多技术赋能产业的精彩篇章!!
作为拥有17年机构设计经验的我,在2025年的尾巴,回想整年的种种,思绪万千。
前半年项目来的匆匆忙忙,但自己适应后可以处理得游刃有余;后半年辞旧迎新后则是闲散乏味,自娱自乐。
现在却又迷茫了,到底是忙点充实点好,还是闲散舒服些?我是喜欢这句座右铭的“船到桥头自然直”。或者每次计划的本就是大标题而无内容,过程中的经历呢,都是一点点的考验自己的处事能力、学习能力、忍耐力等等。心态崩塌的时候,才会重新规划下一步。
本年度个人遇到的技术攻关项目应是常州日盈PM2.5传感器后段组装线第二台电阻焊部分吧。这台是另一位工程师负责的。我是项目组长,但是这个部分我没有细细去研究过,过程中是他与客户及威尔达焊机厂商的技术沟通。这个研究周期长达20天左右。我之前没有做过电阻焊的项目,原理都不懂。项目调试的时候,他因能力不足被开了。这个设备就到了我手里,原先的电阻焊机构设计调试中是不可行的。8个焊点,原设计是上/下各一个电极去一个个移动去戳。下电极上顶某个点的时候,产品会测翻,电极接触炸火。后面我接手,跟客户重新商量确认,下电极改成8个下支点合体的电极,上顶的时候保持产品是正的。
本来这个想法不特殊,生生的被产线负责调试的小主管带偏,最后还因此争吵了一番。这个行业时时都能遇到很多让你意想不到的人。
离职也是因此吧,奇葩太多。
合格的机构设计师,是需要静心去积累沉淀经验的,不是啥人随便看看学学都能成为的。这是我这17年经验见识心得,也是战战兢兢鞭策自己,摆好心态的铁律。
