有机会应用了一次3D视觉拍照引导ABB搬运机器人上料项目。因为ABB并没有购买多任务软件,所以拍照之后相机运算的时间ABB只能等待。比较浪费节拍。因为这个问题就把3D相机与ABB的直连改成了PLC进行中转控制。涉及到了PLC通过profinet协议,将接收到的相机坐标发送给机器人,相机品牌是梅卡曼德。
正在下载,请等待……
1分不嫌少!
赏
已有1人打赏