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故障六:脉冲编码器感应光电盘损伤导致加工件加工尺寸误差。
故障现象:CNC 862数控20车床X向切削零件时尺寸出现误差,达到
故障解决:本机床的X、Z轴为伺服单元控制直流伺服电机驱动,用光电脉冲编码器作为位置检测,据分析造成加工尺寸误差的原因一般为:(1)X向滚珠丝杠与丝母副存在比较大的间隙或电机与丝杠相连接的轴承受损,导致实行行程与检测到的尺寸出现误差;(2)测量电路不良。
根据上述分析,经检查发现丝杠与丝母间隙正常,轴承也无不良现象,测量电路的电缆连线和接头良好,最后我们用示波器检查编码器的检测信号,波形不正常。于是我们拆下编码器,打开其外壳,发现光电盘不透光部分不知什么原因出现三个透明点致使检测信号出现误差,更换编码器,问题解决,因为CNC 862系统的自诊断功能不是特别强,因此在出现这样的故障时,机床不停机,也无NC报警显示:
还有几次因检测元件不良造成的设备故障,在此就不一一列述。
检测元件是一种极其精密和容易受损的器件,一定要从下面几个方面注意,进行正确的使用和维护保养。